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液压缸缸筒表面自动钻孔机的整体研制

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第12-18页
    1.1 课题的研究背景与意义第12-14页
        1.1.1 课题的研究背景第12-13页
        1.1.2 课题的研究意义第13-14页
    1.2 液压缸缸筒表面钻孔设备的发展现状第14-17页
    1.3 论文主要研究内容第17-18页
第2章 自动钻孔机的整体方案设计第18-28页
    2.1 自动钻孔机的技术要求第18-19页
        2.1.1 技术要求第18-19页
        2.1.2 机构划分第19页
    2.2 整体方案设计第19-21页
        2.2.1 方案一设计第20页
        2.2.2 方案二设计第20-21页
        2.2.3 方案三设计第21页
    2.3 整体方案的选择第21-26页
        2.3.1 模糊综合评价模型的介绍第22页
        2.3.2 模糊综合评价法确定方案第22-26页
    2.4 本章小结第26-28页
第3章 自动钻孔机各子系统的总体设计第28-58页
    3.1 上料系统总体设计第28-34页
        3.1.1 上料系统的方案设计第28-30页
        3.1.2 上料系统的结构设计与改进第30-33页
        3.1.3 关键零部件选型第33-34页
    3.2 物料传送系统总体设计第34-41页
        3.2.1 物料传送系统方案设计第34-35页
        3.2.2 物料传送系统结构设计与改进第35-39页
        3.2.3 气缸的参数计算与选择第39-41页
    3.3 夹紧定位系统总体设计第41-44页
        3.3.1 径向定位夹紧机构设计第42-43页
        3.3.2 轴向定位夹紧机构设计第43-44页
    3.4 钻孔系统总体设计第44-53页
        3.4.1 钻孔系统结构设计第45-47页
        3.4.2 钻孔参数的确定第47-50页
        3.4.3 钻孔电机的选型第50页
        3.4.4 伺服电机的选型第50-53页
    3.5 毛刺清理系统总体设计第53-56页
    3.6 各子系统的整合与布局第56-57页
    3.7 本章小结第57-58页
第4章 自动钻孔机的整体可行性分析第58-76页
    4.1 自动钻孔机整体模态分析第58-61页
    4.2 自动钻孔机生产节拍的保证第61-63页
        4.2.1 时序设计第61页
        4.2.2 钻 Φ2mm孔机构耗时第61-62页
        4.2.3 物料传送机构耗时第62页
        4.2.4 上料机构耗时第62-63页
    4.3 毛刺打磨系统可行性分析第63-71页
        4.3.1 长杆球头铣刀模态分析第63-66页
        4.3.2 打磨毛刺工艺仿真分析第66-71页
    4.4 自动钻孔机整体运动仿真第71-73页
    4.5 本章小结第73-76页
第5章 自动钻孔机的实验研究第76-84页
    5.1 实验评定指标第76-77页
    5.2 实验条件第77-79页
        5.2.1 实验设备第77-78页
        5.2.2 试件与刀具材料第78-79页
        5.2.3 加工参数第79页
    5.3 实验结果分析第79-83页
        5.3.1 加工效率的比对第79-80页
        5.3.2 毛刺清理能力的验证第80-81页
        5.3.3 机器设备能力指数第81-83页
    5.4 本章小结第83-84页
第6章 结论与展望第84-86页
    6.1 结论第84-85页
    6.2 展望第85-86页
参考文献第86-92页
攻读硕士学位期间的成果第92-94页
致谢第94页

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