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对俄制E420-13.73-560KT型锅炉采用烟气再循环防止炉膛结渣技术的分析研究

中文摘要第1-4页
英文摘要第4-8页
1 前言及文献综述第8-15页
 1.1 前言第8页
 1.2 炉内结渣机理及防止结渣的原则第8-10页
 1.3 采用烟气再循环防止炉膛结渣的现状及意义第10-11页
 1.4 热力系统仿真技术发展现状第11-15页
2 烟气再循环防止炉膛结渣的仿真研究第15-47页
 2.1 问题的提出第15-19页
  2.1.1 前言第15-16页
  2.1.2 利用烟气再循环防止炉膛结渣技术的仿真研究概述第16页
  2.1.3 利用烟气再循环防止炉膛结渣动态特性研究的相关问题第16-18页
  2.1.4 对象锅炉简介第18-19页
 2.2 结渣现象的机理分析第19-25页
  2.2.1 结渣的形成过程第19-21页
  2.2.2 影响结渣的因素第21-22页
  2.2.3 结渣判别方法第22-23页
  2.2.4 锅炉结渣的动态特性第23-25页
 2.3 MMS简介第25-30页
  2.3.1 系统组成第25-26页
  2.3.2 模型生成系统第26-27页
  2.3.3 模块及模块库第27页
  2.3.4 水蒸汽性质计算第27页
  2.3.5 ACSL语言第27-29页
  2.3.6 翻译系统第29页
  2.3.7 控制分析系统第29-30页
 2.4 西固电厂仿真模型的建立及仿真研究第30-45页
  2.4.1 仿真模型的建立第30-31页
  2.4.2 燃烧过程模型第31-40页
  2.4.3 西固电厂炉膛结渣系数动态方程的拟定第40-41页
  2.4.4 仿真试验及结果分析第41-45页
 2.5 仿真试验与现场试验结果比较第45-47页
3 E420-13.73-560KT型锅炉单角整组燃烧器冷态模化试验及空气流场烟花示踪试验第47-54页
 3.1 概述第47-48页
 3.2 试验目的第48页
 3.3 试验内容及试工况第48-49页
 3.4 模型、试验台系统及测点布置第49-50页
  3.4.1 模型第49页
  3.4.2 试验台系统第49页
  3.4.3 试验测点布置第49-50页
 3.5 试验结论第50页
 3.6 空气流场烟花示踪结果第50页
 3.7 存在的问题第50-54页
  3.7.1 燃烧器主气流贴壁。第50页
  3.7.2 假想切圆直径偏大。第50页
  3.7.3为防止气流贴壁,可考虑采用贴壁风。第50-54页
4 采用烟气再循环防止炉内结渣技术的试验研究第54-85页
 4.1 概述第54页
 4.2 烟气再循环对锅炉燃烧系统及相关系统影响的试验第54-65页
  4.2.1 试验目的第54-55页
  4.2.2 试验内容和试验工况第55页
  4.2.3 试验结果分析第55-59页
  4.2.4 试验结论第59-60页
  4.2.5 存在问题第60-61页
  4.2.6 锅炉频繁灭火问题第61-65页
 4.3 投运烟气再循环后锅炉额定出力及优化运行工况试验第65-66页
  4.3.1 试验目的第65页
  4.3.2 试验内容和试验工况第65页
  4.3.3 试验结果分析第65-66页
  4.3.4 试验结论第66页
 4.4 烟气再循环现场长期投运效果第66-85页
5 烟气再循环投运后的经济性第85-86页
6 结论第86-87页
攻读硕士学位期间发表论文及承担项目情况第87-88页
致谢第88-89页
参考文献第89-90页

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