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高性能大直径锻造磨球的研制

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 绪论第8-19页
    1.1 引言第8页
    1.2 大型球磨机的发展及使用现状第8-9页
    1.3 磨球材质发展及使用现状第9-13页
        1.3.1 铸造磨球第9-12页
            1.3.1.1 铸钢磨球第10页
            1.3.1.2 铸铁磨球第10-12页
        1.3.2 锻造磨球第12-13页
    1.4 磨球的工况条件及性能要求第13-18页
        1.4.1 磨球的工况条件第13-16页
            1.4.1.1 磨球的运动形式第13-14页
            1.4.1.2 磨球受力情况第14-16页
        1.4.2 磨球的性能要求第16-18页
    1.5 本课题研究的意义及内容第18-19页
        1.5.1 本课题研究意义第18页
        1.5.2 本课题研究的主要内容第18-19页
第2章 试验过程及研究方法第19-23页
    2.1 试验方案流程第19-20页
    2.2 试验仪器设备第20页
    2.3 力学性能测试第20-21页
        2.3.1 洛氏硬度测试第20-21页
        2.3.2 维氏硬度测试第21页
        2.3.3 摆锤式冲击试验第21页
    2.4 微观组织观察第21-22页
        2.4.1 金相组织分析第21页
        2.4.2 扫描电镜和能谱分析第21-22页
        2.4.3 X射线衍射物相分析第22页
    2.5 奥氏体化转变温度的测定第22-23页
第3章 65Mn锻球缺陷分析及工艺优化第23-36页
    3.1 引言第23页
    3.2 65Mn锻球材质及制备工艺第23-24页
    3.3 原始工艺 65Mn开裂锻球组织观察及性能测试第24-32页
        3.3.1 原始工艺 65Mn组织分析第24-31页
            3.3.1.1 原始工艺 65Mn坯料组织观察第24-26页
            3.3.1.2 原始工艺 65Mn锻坯加热空冷态组织观察第26-28页
            3.3.1.3 原始工艺 65Mn开裂失效成品锻球显微组织观察第28-31页
        3.3.2 原始工艺 65Mn开裂锻球淬硬层深度测试分析第31-32页
    3.4 工艺优化后 65Mn锻造磨球组织与性能第32-35页
        3.4.1 金相组织观察第32-33页
        3.4.2 淬硬层深度测试分析第33-35页
    3.5 本章小结第35-36页
第4章 高性能R2锻造磨球的研制第36-63页
    4.1 引言第36页
    4.2 锻球材质选择第36-40页
        4.2.1 化学成分设计第36-37页
        4.2.2 小批量试制锻球力学性能测试分析第37-40页
            4.2.2.1 硬度测试分析第38-39页
            4.2.2.2 体积硬度对比分析第39页
            4.2.2.3 冲击韧性对比分析第39-40页
    4.3 R2试制锻球失效分析第40-48页
        4.3.1 R2试制锻球性能测试分析第40-43页
        4.3.2 R2试制锻球组织观察第43-48页
    4.4 R2锻造磨球热处理淬火工艺优化第48-59页
        4.4.1 R2钢奥氏体化温度第48-51页
        4.4.2 淬火介质的选择第51-53页
        4.4.3 淬火温度对R2钢组织及性能的影响第53-59页
            4.4.3.1 原奥氏体晶粒观察第53-55页
            4.4.3.2 淬火温度对组织形貌的影响第55-56页
            4.4.3.3 淬火温度对R2钢力学性能的影响第56-59页
    4.5 工艺优化后R2锻球组织与性能第59-62页
    4.6 本章小结第62-63页
第5章 结论第63-64页
参考文献第64-68页
致谢第68-69页

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