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大型汽轮发电机组中低负荷运行及节能优化

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-18页
    1.1 选题背景和意义第11-12页
    1.2 汽轮机配汽方式介绍第12页
    1.3 国内外配汽方式研究进展第12-13页
    1.4 机组中低负荷运行工况下节能潜力第13-15页
    1.5 本课题主要研究内容及拟解决的关键问题第15-16页
    1.6 拟采取的研究方法第16页
    1.7 本章小结第16-18页
第二章 配汽特征及优化第18-35页
    2.1 项目实施机组简介第18页
    2.2 汽轮机组规范和主要参数第18-20页
    2.3 600MW机组汽轮机配汽方式的节能诊断情况第20-21页
    2.4 汽轮机配汽优化方案第21页
    2.5 机组调阀特性曲线测试方法第21-22页
    2.6 阀门流量特性曲线计算依据第22-23页
    2.7 高调阀开启顺序第23-24页
    2.8 高压调门配汽曲线第24-25页
    2.9 汽轮机配汽逻辑优化第25-30页
        2.9.1 功能设计第26页
        2.9.2 逻辑说明第26-27页
        2.9.3 仿真情况第27-30页
    2.10 其他机组实施情况第30-33页
    2.11 本章小结第33-35页
第三章 滑压运行优化第35-57页
    3.1 试验工况第35-36页
    3.2 试验计算方法及修正第36-39页
        3.2.1 流量计算公式第36页
        3.2.2 热平衡计算第36-38页
        3.2.3 经济性指标第38页
        3.2.4 试验结果的修正第38-39页
    3.3 试验结果第39-53页
        3.3.1 310MW负荷工况第39-41页
        3.3.2 350MW负荷工况第41-42页
        3.3.3 400MW负荷工况第42-44页
        3.3.4 450MW负荷工况第44-46页
        3.3.5 500MW负荷工况第46-48页
        3.3.6 260MW负荷工况第48-50页
        3.3.7 滑压运行优化小结第50-51页
        3.3.8 全工况下中低负荷下优化运行关联式第51-53页
    3.4 项目实施效果第53-55页
        3.4.1 阀序切换第53页
        3.4.2 经济性第53-55页
    3.5 本章小结第55-57页
第四章 凝结水系统中低负荷优化第57-68页
    4.1 各机组凝结水系统变频及除氧器水位自动情况第57-58页
    4.2 凝结水系统进一步降低电耗优化方案:第58-61页
        4.2.1 除氧器辅助调整门优化第58页
        4.2.2 凝结水精处理旁路定值调整第58页
        4.2.3 凝泵出口压力最小压力值调整第58-59页
        4.2.4 轴封减温优化第59页
        4.2.5 除氧器水位调节旁路电动门优化第59页
        4.2.6 凝结水系统启停过程优化第59-60页
        4.2.7 凝泵电机振动处理第60页
        4.2.8 凝结水系统优化安全措施第60-61页
    4.3 基于凝结水变负荷的深度滑压优化第61-65页
        4.3.1 凝结水辅助变负荷技术概述第61页
        4.3.2 凝结水辅助变负荷技术简介第61-63页
        4.3.3 逻辑设计第63-64页
        4.3.4 逻辑修改第64-65页
    4.4 凝结水系统中低负荷优化结果第65-67页
    4.5 本章小结第67-68页
第五章 总结第68-70页
    5.1 中低负荷运行及节能优化的实施成果第68-69页
    5.2 中低负荷运行及节能优化的创新点第69页
    5.3 推广应用及研究价值第69-70页
参考文献第70-72页
附录第72-88页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第88-91页
致谢第91-92页
附件第92页

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