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交叉型乘用车驱动桥传动效率研究

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第11-18页
    1.1 课题研究意义及研究现状第11-16页
        1.1.1 课题研究背景及意义第11-14页
        1.1.2 研究现状第14-16页
    1.2 主要研究内容第16-18页
        1.2.1 分析找出内阻影响因素第16页
        1.2.2 内阻影响因素严重度评价第16-17页
        1.2.3 确定内阻主要影响因素及提升措施第17-18页
第2章 驱动桥内阻测试第18-29页
    2.1 测试平台第18-21页
        2.1.1 测量装置第18-19页
        2.1.2 数据采集系统第19-20页
        2.1.3 数据果集软件第20-21页
    2.2 试验原理第21页
    2.3 试验样品静态解析检查第21-23页
        2.3.1 主减速器静态解析检查第21-22页
        2.3.2 桥壳精度检查第22-23页
    2.4 内阻测试第23-27页
    2.5 本章小结第27-29页
第3章 驱动桥内阻影响因素第29-41页
    3.1 主从动齿轮传动副的功率损失第29-32页
    3.2 轴承摩擦损失第32-38页
    3.3 油封功率损失第38-39页
    3.4 搅油功率损失第39页
    3.5 后驱桥总成仿真模型第39-40页
        3.5.1 主减速器第39-40页
        3.5.2 半轴第40页
    3.6 本章小结第40-41页
第4章 驱动桥内阻优化分析第41-58页
    4.1 优化目标第41页
    4.2 模型建立第41-45页
    4.3 分析计算第45-46页
    4.4 降低轴承内摩擦力矩方案第46-48页
        4.4.1 降低滚动摩擦力矩第46页
        4.4.2 降低挡边和滚子球基面的接触摩擦第46-47页
        4.4.3 改进措施第47-48页
    4.5 轴承内摩擦力矩及寿命测试验证第48-55页
        4.5.1 轴承内摩擦力矩测试验证第48-50页
        4.5.2 轴承寿命测试验证第50-55页
    4.6 主减速器试验匹配第55页
    4.7 后桥总成内阻试验第55-57页
    4.8 本章小结第57-58页
第5章 驱动桥壳制造工艺分析第58-68页
    5.1 桥壳焊接机加工工艺分析第58-62页
        5.1.1 连接盘与半轴套管焊接变形分析第59-61页
        5.1.2附件爆接对后桥壳变形分析第61-62页
    5.2 桥壳制造精度影响因素分析第62-63页
    5.3 桥壳精度对轴承的影响分析第63-64页
    5.4 桥壳制造工艺改进及验证结果第64页
    5.5 后桥总成内阻试验第64-67页
        5.5.1 内阻测试样件第64-65页
            5.5.1.1 主减速器总成样件第64-65页
            5.5.1.2 后桥壳总成样件第65页
        5.5.2 后桥总成内阻试验第65-67页
    5.6 本章小结第67-68页
第6章 总结第68-69页
致谢第69-70页
参考文献第70-73页
附录第73页

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