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表面凹坑缺陷对高速列车车轴钢疲劳性能影响研究

摘要第6-8页
Abstract第8-10页
第1章 绪论第14-39页
    1.1 研究背景和意义第14-15页
    1.2 车轴疲劳研究的历史和现状第15-27页
        1.2.1 车轴疲劳研究历史概述第15-16页
        1.2.2 现代车轴疲劳设计第16-22页
        1.2.3 提高车轴疲劳寿命的表面处理工艺第22-27页
    1.3 影响车轴疲劳寿命的因素第27-35页
        1.3.1 载荷第27-28页
        1.3.2 缺陷第28-35页
    1.4 激光熔覆修复车轴表面凹坑缺陷探索第35-36页
    1.5 本文研究内容和步骤、创新点和意义第36-39页
        1.5.1 研究内容第36-38页
        1.5.2 创新点和意义第38-39页
第2章 车轴表面凹坑缺陷检测及基本性能分析第39-48页
    2.1 车轴凹坑缺陷调研第39-41页
    2.2 车轴材料性能表征第41-47页
    2.3 本章小结第47-48页
第3章 凹坑缺陷对高速列车车轴钢疲劳性能的影响第48-59页
    3.1 实验材料和方法第48-50页
    3.2 实验结果第50-55页
        3.2.1 压痕和缺口截面形貌第50-52页
        3.2.2 疲劳试验结果第52-55页
    3.3 讨论第55-58页
        3.3.1 人工压痕试样第55-57页
        3.3.2 电火花加工缺口试样第57-58页
    3.4 本章小结第58-59页
第4章 凹坑缺陷对表面感应淬火高速列车车轴钢疲劳性能的影响第59-66页
    4.1 实验材料和方法第59-60页
        4.1.1 感应淬火处理工艺第59页
        4.1.2 实验方法第59-60页
    4.2 实验结果第60-64页
    4.3 讨论第64-65页
    4.4 本章小结第65-66页
第5章 凹坑缺陷对表面氮碳共渗高速列车车轴钢疲劳性能的影响第66-75页
    5.1 实验材料和方法第66-67页
        5.1.1 试样氮碳共渗处理工艺第66-67页
        5.1.2 实验方法第67页
    5.2 实验结果和分析第67-72页
        5.2.1 氮碳共渗处理后试样组织、物相和硬度第67-69页
        5.2.2 氮碳共渗处理后试样拉伸强度和断口形貌第69-71页
        5.2.3 氮碳共渗处理试样疲劳性能和断口形貌第71-72页
    5.3 讨论第72-74页
    5.4 本章小结第74-75页
第6章 凹坑缺陷对高速列车车轴表面淬火层弯曲疲劳性能的影响第75-88页
    6.1 实验材料和方法第75-77页
        6.1.1 拉伸强度试验第75页
        6.1.2 四点弯曲疲劳试验第75-76页
        6.1.3 车轴表面淬火层裂纹扩展速率测试第76-77页
    6.2 结果和讨论第77-87页
        6.2.1 拉伸性能第77-78页
        6.2.2 疲劳性能第78-82页
        6.2.3 疲劳断裂韧性第82-87页
    6.3 本章小结第87-88页
第7章 激光熔覆修复车轴表面凹坑缺陷的探讨第88-94页
    7.1 实验材料和方法第88-89页
    7.2 实验结果和分析第89-93页
        7.2.1 宏观形貌和微观组织第89-90页
        7.2.2 疲劳性能第90-93页
    7.3 本章小结第93-94页
结论第94-96页
致谢第96-97页
参考文献第97-112页
攻读博士学位期间科研成果和参与项目第112-113页

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