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变压吸附提氢工艺的研究与应用

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
符号说明第15-16页
第一章 绪论第16-24页
    1.1 研究背景第16页
    1.2 变压吸附的发展第16-17页
    1.3 国际国内主要变压吸附提氢方法第17-21页
        1.3.1 真空解析工艺第18-19页
        1.3.2 快速变压吸附工艺第19页
        1.3.3 膜分离+PSA第19-20页
        1.3.4 深冷分离+PSA第20页
        1.3.5 TSA+PSA变温吸附串联变压吸附第20-21页
    1.4 吸附剂种类第21-22页
        1.4.1 活性炭第21页
        1.4.2 沸石分子筛第21页
        1.4.3 活性炭纤维第21-22页
        1.4.4 硅胶第22页
    1.5 本文研究的目的和意义第22-24页
第二章 装置流程及运行状况分析第24-36页
    2.1 装置流程第24-27页
        2.1.1 流程叙述第24-26页
        2.1.2 装置条件第26-27页
    2.2 基本工作步骤第27-30页
        2.2.1 PSA工作过程第28-30页
    2.3 调节系统及工艺过程参数检测第30-31页
        2.3.1 程序控制系统第30页
        2.3.2 仪表控制系统第30-31页
    2.4 运行状况分析第31-34页
        2.4.1 测试背景第31-32页
        2.4.2 运行状况分析第32-34页
    2.5 本章小结第34-36页
第三章 华鲁恒升变压吸附装置存在的问题及原因分析第36-44页
    3.1 存在的问题第36-40页
        3.1.1 原料气中夹带甲醇严重,影响吸附剂性能第36页
        3.1.2 产品氢气纯度、提取率相对较低第36页
        3.1.3 程控阀故障第36-38页
        3.1.4 解析气超压第38-40页
    3.2 问题原因分析第40-43页
        3.2.1 甲醇影响吸附剂性能的原因分析第40页
        3.2.2 产品氢气纯度、提取率低的原因分析第40-42页
        3.2.3 程控阀故障的原因分析第42-43页
        3.2.4 解析气超压的原因分析第43页
    3.3 本章小结第43-44页
第四章 对变压吸附的技术改造及效果第44-68页
    4.1 通过优化流程消除甲醇对混合气的影响第44-49页
        4.1.1 消除甲醇对混合气的影响第44-45页
        4.1.2 优化装置吸附流程第45-47页
        4.1.3 改造效果及运行状况第47-48页
        4.1.4 对吸附剂粉尘的处理第48-49页
    4.2 通过优化流程提高氢气的纯度和提取率第49-55页
        4.2.1 提高产品氢气纯度第50-54页
        4.2.2 通过工艺调整确保装置氢气提取率≥85%第54-55页
    4.3 通过优化流程减轻程控阀故障带来的影响第55-65页
        4.3.1 程控阀故障危害第55-56页
        4.3.2 增加程控阀前切断阀门第56-57页
        4.3.3 改造效果第57页
        4.3.4 预案编制第57-65页
    4.4 通过流程技改,消除解析气超压危害第65-66页
        4.4.1 收集超压解析气,集中排向火炬第65页
        4.4.2 现场改造及改造效果第65-66页
    4.5 本章小结第66-68页
第五章 结论与建议第68-70页
    5.1 结论第68页
    5.2 建议第68-70页
参考文献第70-74页
致谢第74-76页
作者和导师简介第76-78页
附件第78-79页

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