300MW燃煤火电机组脱硝改造研究
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-13页 |
1.1 研究的背景与意义 | 第10页 |
1.2 国内外研究动态 | 第10-12页 |
1.3 本论文的主要工作 | 第12-13页 |
第2章 燃煤火电机组氮氧化物的生成途径与控制方法 | 第13-19页 |
2.1 NO_X的生成途径 | 第13页 |
2.2 NO_X的控制方法 | 第13-18页 |
2.2.1 低氮燃烧技术 | 第14页 |
2.2.2 烟气脱硝 | 第14-18页 |
2.3 本章小结 | 第18-19页 |
第3章 改造前机组运行情况及改造方案的确定 | 第19-37页 |
3.1 设备概况 | 第19-24页 |
3.1.1 锅炉概述 | 第19-20页 |
3.1.2 燃料 | 第20-23页 |
3.1.3 压缩空气 | 第23页 |
3.1.4 电气热控 | 第23-24页 |
3.2 摸底试验 | 第24-35页 |
3.2.1 试验工况 | 第24页 |
3.2.2 试验煤质 | 第24-26页 |
3.2.3 制粉系统 | 第26-27页 |
3.2.4 锅炉效率 | 第27-29页 |
3.2.5 NOX排放 | 第29-31页 |
3.2.6 烟气温度 | 第31页 |
3.2.7 烟气量 | 第31-32页 |
3.2.8 飞灰特性 | 第32-33页 |
3.2.9 辅机运行状况 | 第33-35页 |
3.3 场地空间 | 第35-36页 |
3.4 脱硝改造方案的确定 | 第36页 |
3.5 本章小结 | 第36-37页 |
第4章 脱硝工程改造 | 第37-59页 |
4.1 工程改造总体概述 | 第37页 |
4.2 低氮燃烧改造方案 | 第37-40页 |
4.3 SCR烟气脱硝改造 | 第40-47页 |
4.3.1 SCR烟气脱硝改造方案 | 第40-42页 |
4.3.2 SCR脱硝反应系统 | 第42-45页 |
4.3.3 液氨储运设施 | 第45-47页 |
4.3.4 SCR脱硝控制系统 | 第47页 |
4.4 辅助系统改造 | 第47-51页 |
4.4.1 空气预热器 | 第47-49页 |
4.4.2 静电除尘器 | 第49页 |
4.4.3 湿法脱硫FGD | 第49页 |
4.4.4 引风机 | 第49-50页 |
4.4.5 辅助材料 | 第50-51页 |
4.5 脱硝改造后的效果分析 | 第51-58页 |
4.5.1 脱硝装置烟气参数及烟气量 | 第51页 |
4.5.2 脱硝装置系统压力降测试结果 | 第51页 |
4.5.3 脱硝装置NOX排放及效率测试结果 | 第51-52页 |
4.5.4 脱硝装置SO2/SO3转化率 | 第52页 |
4.5.5 脱硝装置氨逃逸浓度测试结果 | 第52页 |
4.5.6 脱硝装置干液氨消耗量测试结果 | 第52页 |
4.5.7 保温设备表面温度和噪声测试结果 | 第52-58页 |
4.6 本章小结 | 第58-59页 |
第5章 脱硝改造后的效益 | 第59-63页 |
5.1 环境效益 | 第59-61页 |
5.1.1 NOX排放控制 | 第59页 |
5.1.2 氨逃逸 | 第59-60页 |
5.1.3 脱硝废水 | 第60-61页 |
5.1.4 脱硝粉尘和噪声 | 第61页 |
5.1.5 废弃催化剂 | 第61页 |
5.2 社会效益 | 第61-62页 |
5.3 本章小结 | 第62-63页 |
第6章 结论与展望 | 第63-65页 |
6.1 结论 | 第63-64页 |
6.2 展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-68页 |
致谢 | 第68页 |