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延长240kA异形阴极铝电解槽寿命的方法研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-16页
    1.1 电解铝工业的发展状况第11-15页
        1.1.1 我国电解铝工业的发展第12-13页
        1.1.2 我国电解铝工业的现状第13页
        1.1.3 当前电解铝工业发展中的突出问题第13-15页
    1.2 本课题研究内容第15页
    1.3 本课题研究的目的和意义第15-16页
第2章 电解槽破损机理及影响因素第16-30页
    2.1 铝电解槽生产与阴极破损第16-18页
        2.1.1 铝电解槽的生产原理第16-17页
        2.1.2 电解槽的破损现象和机理第17-18页
    2.2 电解槽阴极破损的影响因素第18-25页
        2.2.1 物理场设计对电解槽的影响第18-19页
        2.2.2 筑炉材料对电解槽阴极早期破损的影响第19-20页
        2.2.3 筑炉施工对电解槽阴极早期破损的影响第20页
        2.2.4 焙烧启动方法对阴极早期破损的影响第20-24页
        2.2.5 电解槽的日常操作对异形阴极早期破损的影响第24-25页
    2.3 延长电解槽阴极寿命的方法第25-29页
        2.3.1 优化电解槽的磁场设计第25页
        2.3.2 选用优质的内衬材料第25-27页
        2.3.3 采用先进的筑炉工艺第27-28页
        2.3.4 运用先进的电解槽焙烧启动方法第28-29页
        2.3.5 电解槽保持适宜的技术条件,优化日常生产管理第29页
    2.4 本章小结第29-30页
第3章 延长240kA异形阴极电解槽寿命的方法研究第30-47页
    3.1 延长电解槽寿命的意义第30页
    3.2 延长240kA异形阴极电解槽寿命的方法第30-45页
        3.2.1 异形阴极炭块表面涂覆常温固化TiB_2涂层第30-32页
        3.2.2 电解质-焦粒双层介质焙烧启动第32-37页
        3.2.3 侧部炭块重塑法第37-42页
        3.2.4 电解槽内衬设计第42-43页
        3.2.5 优化电解槽生产指标第43-45页
    3.3 本章小结第45-47页
第4章 结果与讨论第47-64页
    4.1 TiB_2阴极涂层试验结果第47-53页
        4.1.1 阴极表面温度第47-48页
        4.1.2 启动初期试验槽分子比的变化第48-49页
        4.1.3 TiB_2阴极涂层的寿命第49-51页
        4.1.4 炉底压降第51-52页
        4.1.5 电压波动第52-53页
    4.2 电解质-焦粒双层介质焙烧试验结果第53-58页
        4.2.1 升温曲线第53-55页
        4.2.2 电解槽阴、阳极氧化情况第55-56页
        4.2.3 焙烧启动情况第56-57页
        4.2.4 启动后各项指标情况第57-58页
    4.3 侧部炭块重塑试验结果第58-61页
        4.3.1 炉帮厚度的对比第58-59页
        4.3.2 修补前后相关参数的对比第59页
        4.3.3 修补前后异形阴极电解槽运行情况第59-60页
        4.3.4 经济效益和社会效益分析第60-61页
    4.4 新型内衬材料的应用第61-63页
        4.4.1 防渗料的应用第61页
        4.4.2 Si_3N_4结合SiC砖的应用第61-63页
    4.5 本章小结第63-64页
第5章 结论第64-65页
参考文献第65-67页
致谢第67页

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