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煤化工锁渣阀喷涂层失效分析

摘要第5-6页
Abstract第6页
1 绪论第9-18页
    1.1 课题研究背景第9-10页
        1.1.1 我国的能源大环境及发展前景第9页
        1.1.2 煤化工行业发展介绍及面临难题第9-10页
    1.2 煤化工锁斗系统介绍及锁渣阀介绍第10-13页
        1.2.1 气化装置锁斗系统介绍第10-13页
    1.3 恶劣工况下的煤化工阀第13-15页
        1.3.1 煤化工气化装置的工艺状况第13-14页
        1.3.2 煤化工锁渣阀特点第14-15页
    1.4 失效分析基础理论第15-17页
        1.4.1 机械零件的主要失效形式第16页
        1.4.2 零件失效分析意义第16页
        1.4.3 失效分析的基础思路第16-17页
    1.5 研究目标及主要内容第17-18页
2 实验材料及方法第18-22页
    2.1 实验材料第18-19页
        2.1.1 Ni60合金概述第18页
        2.1.2 Ni60合金的特性第18-19页
    2.2 涂层制备第19-21页
    2.3 复合涂层结构分析及性能测试第21-22页
3 锁渣阀事故案例及失效分析第22-41页
    3.1 锁渣阀故障导致停工的典型案例第22-26页
        3.1.1 故障过程记录第22页
        3.1.2 锁渣阀故障调查第22-23页
        3.1.3 阀球成分分析第23页
        3.1.4 动力机构连接件的断裂宏观分析第23-26页
    3.2 失效分析第26-37页
        3.2.1 宏观检查概述第26-27页
        3.2.2 锁渣阀受力分析第27-29页
        3.2.3 剥落喷涂层检测分析第29页
        3.2.4 剥落喷涂层微观断口观察第29-30页
        3.2.5 剥落喷涂层磨损区域影响第30-32页
        3.2.6 磨损件综合检测分析第32-37页
    3.3 失效原因分析及总结第37-41页
        3.3.1 磨损导致喷涂层裂纹第37-38页
        3.3.2 喷涂层粉末成分第38页
        3.3.3 金属热膨胀因素分析第38页
        3.3.4 其他因素对喷涂层的影响第38-41页
4 改进方案及实施效果第41-55页
    4.1 采用等离子喷涂技术第41-42页
    4.2 涂层物相分析第42-43页
    4.3 涂层摩擦磨损性能第43-50页
        4.3.1 不同成分的Ni60-WC涂层的显微硬度第43-44页
        4.3.2 不同温度下Ni60-WC涂层的摩擦系数第44-47页
        4.3.3 不同温度下Ni60-WC涂层的三维轮廓图第47-49页
        4.3.4 不同温度下Ni60-WC涂层的磨损率第49-50页
    4.4 改良喷涂粉末成分第50页
    4.5 实验效果第50-51页
    4.6 提高动力部分和阀体本身的质量第51-52页
    4.7 实施效果第52-54页
        4.7.1 改良前后硬度分析第52-53页
        4.7.2 改良前后磨损分析第53-54页
    4.8 小结第54-55页
5 结论第55-56页
致谢第56-57页
参考文献第57-60页
附录第60页

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