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龙门加工中心进给系统动态特性分析及结构优化

摘要第9-11页
Abstract第11-12页
第1章 绪论第13-21页
    1.1 研究背景及意义第13页
    1.2 数控机床进给系统动态特性分析研究现状第13-16页
    1.3 数控机床进给系统结构优化设计研究现状第16-18页
    1.4 任务来源及主要研究内容第18-21页
        1.4.1 任务来源第18页
        1.4.2 主要研究内容第18-21页
第2章 龙门加工中心进给系统动力学建模与仿真第21-39页
    2.1 进给系统动力学仿真模型的建立第21-26页
        2.1.1 进给系统几何模型的建立第21-23页
        2.1.2 丝杠与轴承副接触刚度的施加第23-24页
        2.1.3 约束与摩擦的施加第24-26页
    2.2 进给系统与伺服电机匹配性研究第26-33页
        2.2.1 进给系统负载等效转动惯量的匹配第26-28页
        2.2.2 切削工况下负载转矩的匹配第28-30页
        2.2.3 最大加速条件下负载转矩的匹配第30-33页
    2.3 进给系统X向振动特性研究第33-36页
        2.3.1 进给系统X向振动特性第33-35页
        2.3.2 传动刚度与工作台质量对进给系统X向振动的影响第35-36页
    2.4 本章小结第36-39页
第3章龙门加工中心进给系统振动测试与模态分析第39-57页
    3.1 龙门加工中心进给系统振动测试第39-45页
        3.1.1 振动测试原理方案与设备第39-42页
        3.1.2 振动测试结果与讨论第42-45页
    3.2 龙门加工中心进给系统模态测试第45-51页
        3.2.1 模态测试原理方案与设备第45-48页
        3.2.2 模态测试结果与讨论第48-51页
    3.3 龙门加工中心进给系统仿真模态分析第51-55页
        3.3.1 进给系统有限元模型的建立第51-53页
        3.3.2 仿真结果及模型验证第53-55页
    3.4 本章小结第55-57页
第4章 龙门加工中心进给系统结构优化设计第57-71页
    4.1 工作台结构尺寸优化设计第57-62页
        4.1.1 研究对象及数学模型第57-59页
        4.1.2 尺寸优化及灵敏度分析第59-60页
        4.1.3 优化结果及性能对比第60-62页
    4.2 龙门加工中心进给运动传动链的刚度优化第62-64页
        4.2.1 优化模型的建立第62-63页
        4.2.2 优化结果第63-64页
    4.3 丝杠支承结构拓扑优化设计第64-70页
        4.3.1 拓扑优化模型的建立第65-67页
        4.3.2 优化结果与模型重构第67-68页
        4.3.3 优化后结构性能对比第68-70页
    4.4 本章小结第70-71页
第5章 总结与展望第71-73页
    5.1 工作总结第71页
    5.2 研究展望第71-73页
参考文献第73-77页
致谢第77-79页
攻读硕士学位期间发表的论文及参与任务第79-80页
学位论文评阅及答辩情况表第80页

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