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关于G公司生产计划与物料控制管理改善研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-11页
第1章 绪论第11-15页
   ·论文背景及意义第11-12页
   ·论文的研究方法第12-13页
   ·论文的内容安排第13-15页
第2章 制造业PMC的发展与对比第15-26页
   ·制造业PMC理论的演变过程第15-23页
     ·科学管理阶段第15页
     ·运筹学应用阶段第15页
     ·信息化时期第15-17页
     ·准时制生产第17-19页
     ·约束理论第19-20页
     ·敏捷制造第20-21页
     ·精益生产第21-23页
   ·制造业PMC理论的对比第23-26页
     ·JIT、MRP/MRPⅡ、ERP与TOC的对比第23-24页
     ·AM与LP的对比第24-26页
第3章 G公司PMC管理的现状第26-35页
   ·G公司及PMC部门介绍第26-28页
     ·G公司基本状况第26-27页
     ·G公司架构、PMC部门架构及PMC工作职责第27页
     ·G公司PMC运行模式第27-28页
   ·G公司PMC管理中的问题第28-33页
     ·生产计划不能准确跟踪需求、计划达成率低第28-31页
     ·ERP系统的问题第31-32页
     ·原材料与成品库存控制的问题第32-33页
     ·出口成品与进口物料备案控制的问题第33页
   ·G公司PMC管理中的问题所带来的不良结果第33-35页
第4章 G公司PMC管理的改善第35-49页
   ·通过监控和完善MRP来提升计划达成率第35-44页
     ·监控欧洲总部系统的需求变化第35-36页
     ·提高MRP系统数据准确性第36页
     ·用缺料表来弥补MRP无时间段查询缺料的报表功能的缺陷第36-38页
     ·周计划细化为日计划,提高周计划达成率第38-39页
     ·PMC部统一制作领料单和日生产指令单第39-40页
     ·监控垃圾袋产能不足的工序并有针对性地采取对策第40-44页
   ·引入“精益生产”的一些方法来控制库存第44-47页
     ·“拉式生产”方法降低原材料库存第44-45页
     ·使用驶入式货架提高成品库空间利用率第45-47页
   ·分析保税料件不平衡的原因并予以解决第47-49页
     ·未申报的赠送品垃圾袋向海关补税第47-48页
     ·按平均单损耗及时更改海关手册第48-49页
第5章 G公司PMC改善后的效果和不足及PMC的未来发展第49-60页
   ·PMC管理改善后的效果第49-52页
     ·物料短缺影响率降低的同时提高了生产计划达成率第49-52页
     ·原材料仓库库存预计下降60%第52页
   ·G公司PMC管理改善方案的不足及持续改善的方向第52页
   ·PMC行业的未来发展第52-60页
     ·基于供应链的发展框架第53-57页
     ·跨企业的PMC的设计第57-60页
结论第60-61页
致谢第61-62页
参考文献第62-64页

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