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高精度球体加工机床加压系统研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-26页
    1.1 课程研究背景第10-11页
    1.2 国内外高精度球体加工机床研究现状第11-24页
        1.2.1 高精度球体研磨技术的研究第11-16页
        1.2.2 国内外主要高精度球体加工机床简介第16-20页
        1.2.3 加工载荷对球体加工过程影响的研究第20-22页
        1.2.4 高精度球体加工机床加压系统的研究第22-24页
    1.3 课题的研究目的与意义第24页
    1.4 论文结构安排第24-26页
第2章 加压系统加压精度需求分析第26-44页
    2.1 球体动力学分析第26-29页
        2.1.1 双自转研磨技术运动学分析第26-27页
        2.1.2 双自转研磨技术球体力学分析第27-29页
    2.2 加压系统加压精度需求分析第29-30页
    2.3 球体摩擦磨损实验第30-42页
        2.3.1 实验设计第30-32页
        2.3.2 实验设备和材料第32-33页
        2.3.3 实验条件第33-34页
        2.3.4 单因素实验分析第34-37页
        2.3.5 摩擦磨损分析第37-41页
        2.3.6 实验结论第41-42页
    2.4 加压精度计算第42-43页
    2.5 本章小结第43-44页
第3章 新型加压系统以及加压误差来源分析第44-62页
    3.1 新型加压系统第44-49页
        3.1.1 加压系统组成及工作原理第44-47页
        3.1.2 加压系统加压性能测试第47-49页
    3.2 加压系统力学分析第49-52页
    3.3 加压系统加压精度误差影响因素分析第52-54页
        3.3.1 压力算法的影响第52-53页
        3.3.2 静摩擦力的影响第53-54页
        3.3.3 压力传感器精度的影响第54页
    3.4 加压系统压力控制精度影响因素分析第54-60页
        3.4.1 弹簧中径变化的影响第55-56页
        3.4.2 加压系统进给精度的影响第56页
        3.4.3 球体振动的影响第56-60页
    3.5 本章小结第60-62页
第4章 加压系统改进第62-82页
    4.1 加压系统加压精度误差改进第62-68页
        4.1.1 传统V形槽式球体加工机床上磨盘重心位置的理论计算第62-67页
        4.1.2 传统V形槽式机床加压系统上磨盘调平方法第67-68页
    4.2 加压系统弹控制精度误差改进第68-78页
        4.2.1 加压系统弹簧组优化计算第68-71页
        4.2.2 优化弹簧组有限元分析第71-75页
        4.2.3 优化弹簧组动力学分析第75-78页
        4.2.4 弹簧组优选结论第78页
    4.3 改进后加压系统加压精度测量第78-80页
    4.4 本章小结第80-82页
第5章 高精度氮化硅陶瓷球加工实验第82-90页
    5.1 高精度球体加工机床研磨加工实验第82-85页
        5.1.1 实验条件第82-83页
        5.1.2 实验过程第83-85页
    5.2 实验结果及讨论第85-89页
        5.2.1 球形偏差变化分析第85-86页
        5.2.2 陶瓷球表面质量分析第86-87页
        5.2.3 不同阶段去除率分析第87-88页
        5.2.4 振动值对比分析第88页
        5.2.5 成球精度统计第88-89页
    5.3 本章小结第89-90页
第6章 总结与展望第90-94页
    6.1 课题总结第90-91页
    6.2 课题展望第91-94页
符号说明第94-96页
参考文献第96-100页
致谢第100-102页
攻读学位期间参加的科研项目和成果第102页

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