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锅炉烟气脱硫装置扩容改造后评定

中文摘要第3-4页
Abstract第4页
第一章 锅炉烟气脱硫技术与装置简介第7-13页
    1.1 概述第7页
    1.2 国外烟气脱硫技术发展现状第7-8页
        1.2.1 日本的主要烟气脱硫技术第7-8页
        1.2.2 美国的主要烟气脱硫技术第8页
    1.3 烟气脱硫技术工艺介绍第8-10页
        1.3.1 以亚硫酸钠为脱硫副产品的脱硫工艺第8页
        1.3.2 氧化镁法脱硫工艺第8页
        1.3.3 活性炭烟气脱硫工艺第8-9页
        1.3.4 湿式脱硫技术第9页
        1.3.5 干法脱硫技术第9-10页
        1.3.6 双碱法脱硫技术第10页
    1.4 兰州石化公司烟气脱硫技术第10-12页
        1.4.1 工艺技术路线第10-11页
        1.4.2 工艺流程简介第11-12页
    1.5 论文整体思路第12-13页
第二章 兰州石化锅炉烟气脱硫装置工艺第13-21页
    2.1 装置建设情况第13页
    2.2 项目改造背景第13-15页
        2.2.1 原烟气脱硫装置情况第13-14页
        2.2.2 现锅炉实际运行情况第14-15页
    2.3 装置情况分析及改造的目的与意义第15-17页
        2.3.1 装置情况分析第15页
        2.3.2 改造的目的与意义第15-17页
    2.4 改造目标及内容第17-21页
        2.4.1 改造目标第17页
        2.4.2 装置改造内容第17-18页
        2.4.3 锅炉烟气脱硫装置设备方面采取的措施第18-19页
        2.4.4 锅炉烟气脱硫装置原料方面采取的措施第19页
        2.4.5 锅炉烟气脱硫装置操作中采取的措施第19-21页
第三章 锅炉烟气脱硫装置的评价体系第21-25页
    3.1 国际通用的后评价方法第21页
    3.2 装置标定的目的及指标确定第21-22页
    3.3 测定方法与步骤第22-25页
        3.3.1 标定步骤及内容第22页
        3.3.2 生产能力标定第22-23页
        3.3.3 脱硝效率标定第23页
        3.3.4 布袋除尘器效率标定第23页
        3.3.5 脱硫效率标定第23页
        3.3.6 装置消耗标定第23页
        3.3.7 人工监测说明第23-25页
第四章 锅炉烟气脱硫装置改造后效果评定第25-49页
    4.1 脱硫塔内循环系统评定第25-26页
        4.1.1 喷淋层喷头效果评定第25页
        4.1.2 碳化硅空心锥喷嘴存在的不足第25-26页
    4.2 锅炉烟气脱硫装置标定第26-42页
        4.2.1 锅炉装置标定基础数据及线性图第26-35页
        4.2.2 锅炉烟气脱硫装置系统指标标定数据第35-36页
        4.2.3 锅炉烟气脱硫装置标定数据线形图第36-38页
        4.2.4 烟气人工监测数据第38-42页
    4.3 数据分析第42-47页
        4.3.1 主要指标标定结果及分析第42-45页
        4.3.2 物料平衡及分析第45-46页
        4.3.3 能量平衡及能耗分析第46页
        4.3.4 产品质量情况及分析第46-47页
    4.4 锅炉烟气脱硫装置改造后遗留的问题第47页
    4.5 烟气脱硫装置改进建议及措施第47-49页
第五章 烟气锅炉装置标定结论第49-50页
参考文献第50-51页
致谢第51页

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