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碳五分离装置长周期运行的瓶颈及对策

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第15-29页
    1.1 我国裂解碳五资源利用情况第15-17页
        1.1.1 裂解碳五资源简介第15-16页
        1.1.2 裂解碳五资源利用途径第16-17页
        1.1.3 燕山石化碳五资源的利用第17页
    1.2 国外碳五分离技术第17-23页
        1.2.1 异戊二烯的分离第17-21页
        1.2.2 环戊二烯的分离第21-23页
        1.2.3 间戊二烯的分离第23页
    1.3 国内碳五分离技术第23-27页
        1.3.1 碳五分离工艺的优化第23-25页
        1.3.2 新技术的开发第25-27页
    1.4 本文研究的目的和意义第27-29页
第二章 燕山石化碳五分离装置流程和运行状况分析第29-35页
    2.1 碳五分离装置主要流程介绍第29-33页
    2.2 碳五分离装置首次开车运行状况分析第33-34页
        2.2.1 化学品加入方式第33页
        2.2.2 异戊二烯循环量第33-34页
        2.2.3 异戊二烯收率第34页
        2.2.4 溶剂精制塔塔釜水含量第34页
    2.3 本章小结第34-35页
第三章 燕山石化碳五分离装置存在的问题及机理分析第35-39页
    3.1 影响碳五分离装置长周期运行的因素第35-37页
        3.1.1 萃取单元聚合物较多第35页
        3.1.2 溶剂DMF损失较大第35-36页
        3.1.3 萃取精馏塔塔盘结焦第36-37页
    3.2 机理分析第37-38页
        3.2.1 聚合结焦机理第37-38页
        3.2.2 DMF水解机理第38页
    3.3 本章小结第38-39页
第四章 燕山石化碳五分离装置的技术改造第39-53页
    4.1 优化除氧剂的添加第39-40页
    4.2 改进第二萃取塔的再沸器第40-42页
    4.3 降低聚合物的生成第42-45页
        4.3.1 减少异戊二烯循环积累聚合第42-44页
        4.3.2 减少反应精馏系统聚合物第44-45页
    4.4 减少异戊二烯的损失第45-48页
        4.4.1 清理过滤器情况第45-47页
        4.4.2 各塔顶放火炬情况第47-48页
    4.5 提高循环溶剂DMF的品质第48-50页
        4.5.1 循环溶剂系统水含量第48-49页
        4.5.2 抽真空系统DMF损失第49-50页
        4.5.3 溶剂精制塔塔釜泵DMF损失第50页
    4.6 本章小结第50-53页
第五章 燕山石化碳五分离装置改造后运行状况分析第53-69页
    5.1 装置负荷及原料组成第53-56页
        5.1.1 装置负荷情况第53-54页
        5.1.2 装置进料组成第54-56页
    5.2 产品质量分析第56-60页
        5.2.1 异戊二烯质量分析第56-59页
        5.2.2 间戊二烯质量分析第59-60页
        5.2.3 双环戊二烯质量分析第60页
    5.3 产品收率第60-64页
        5.3.1 异戊二烯收率第61-64页
        5.3.2 间戊二烯和双环戊二烯收率第64页
    5.4 能耗分析第64-65页
    5.5 化学品注入第65页
    5.6 循环溶剂系统运行情况第65页
    5.7 燕山石化碳五分离装置技改前后运行状况对比第65-67页
        5.7.1 技改前后产品质量和收率情况第65-66页
        5.7.2 技改前后萃取系统结焦情况第66-67页
        5.7.3 技改前后循环溶剂品质情况第67页
    5.8 本章小结第67-69页
第六章 结论与建议第69-71页
    6.1 结论第69-70页
    6.2 建议第70-71页
参考文献第71-74页
致谢第74-75页
作者简介第75-76页
附件第76-77页

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