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K公司精益改善及仿真

摘要第2-4页
Abstract第4-5页
1 绪论第8-16页
    1.1 研究背景及意义第8页
        1.1.1 研究背景第8页
        1.1.2 研究意义第8页
    1.2 国内外研究现状第8-14页
        1.2.1 精益生产国内外研究现状第8-9页
        1.2.2 布局优化国内外研究现状第9-11页
        1.2.3 产线平衡问题国内外研究现状第11-13页
        1.2.4 快速换模技术国内外研究现状第13-14页
    1.3 论文主要目的及内容第14-16页
        1.3.1 主要目的第14页
        1.3.2 本课题主要内容第14-16页
2.现状描述及问题分析第16-26页
    2.1 K公司概述第16页
    2.2 K公司生产现状第16-25页
        2.2.1 产品族分析第16-18页
        2.2.2 生产信息收集第18-20页
        2.2.3 当前价值流图第20-23页
        2.2.4 流程程序图第23-25页
    2.3 小结第25-26页
3 K公司布局优化及仿真第26-44页
    3.1 K公司布局设计第26-34页
        3.1.1 K公司布局现状第26-27页
        3.1.2 物流关系及非物流关系分析第27-30页
        3.1.3 综合关系分析第30-32页
        3.1.4 线型图法布局第32-33页
        3.1.5 K公司车间布局优化结果第33-34页
    3.2 K公司生产流程优化及布局改善效果对比第34-35页
        3.2.1 K公司物流路线优化第34页
        3.2.2 K公司布局优化效果对比第34-35页
    3.3 K公司布局仿真第35-43页
        3.3.1 系统仿真软件介绍第35-36页
        3.3.2 K公司ED仿真模型建立第36-43页
    3.4 小结第43-44页
4 平衡率提升第44-55页
    4.1 A组产品生产现状分析第44-45页
    4.2 成型工装改善第45-48页
        4.2.1 成型工序现状第45-46页
        4.2.2 成型工装改善第46-48页
    4.3 研磨生产流程改善第48-54页
        4.3.1 研磨工序现状第49-50页
        4.3.2 研磨生产流程改善第50-54页
    4.4 平衡率提升效果及对比第54页
    4.5 小结第54-55页
5 快速换模第55-65页
    5.1 研磨工序换模现状第55-57页
    5.2 研磨快速换模优化第57-63页
        5.2.1 区分内外部作业第57-59页
        5.2.2 作业重排第59-60页
        5.2.3 压缩内部作业时间第60-61页
        5.2.4 压缩外部作业时间第61-63页
    5.3 研磨快速换模效果对比第63-64页
    5.4 小结第64-65页
6 K公司精益改善效果及评价第65-70页
    6.1 K公司布局优化效果及评价第65页
    6.2 K公司平衡率提升效果及评价第65-67页
        6.2.1 成型工装改善效果及评价第65-66页
        6.2.2 研磨流程改善效果及评价第66-67页
    6.3 K公司快速换模效果及评价第67页
    6.4 未来价值流图第67-70页
7 结论与展望第70-72页
    7.1 结论第70页
    7.2 展望第70-72页
参考文献第72-76页
攻读硕士学位期间发表的论文第76-77页
致谢第77-79页

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