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基于精益生产的集装箱生产效率提升研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第12-18页
    1.1 研究背景及研究意义第12-13页
        1.1.1 研究背景第12-13页
        1.1.2 研究意义第13页
    1.2 文献综述第13-16页
        1.2.1 精益生产第13-14页
        1.2.2 工业工程方法第14-15页
        1.2.3 生产线平衡第15-16页
    1.3 研究方法及技术路线第16-18页
        1.3.1 工业工程方法、线平衡法及启发式算法等第16-17页
        1.3.2 研究技术路线第17-18页
第二章 TJCC车间生产运作现状第18-28页
    2.1 公司概况第18页
    2.2 产品构成第18-19页
    2.3 总装生产线现状调研第19-27页
        2.3.1 总装生产线工艺流程第20-21页
        2.3.2 各工位作业时间测定第21-25页
        2.3.3 总装线平衡现状及存在问题第25-27页
    2.4 生产效率核心评价指标第27页
    2.5 本章小结第27-28页
第三章 总装生产线线平衡分析及改善第28-60页
    3.1 总装生产线的瓶颈改善第28-36页
        3.1.1 总装生产线节拍在整体流水线中的合理设计第28-30页
        3.1.2 总装生产线的瓶颈改善第30-36页
    3.2 总装生产线的线平衡率改善第36-48页
        3.2.1 总装生产线流程程序分析改善第36-44页
        3.2.2 操作分析与先进制造应用第44-48页
    3.3 总装生产线理想工位设计第48-58页
        3.3.1 采用启发式平衡算法进行双工位作业排布第50-56页
        3.3.2 TJCC双工位改造方案第56-58页
    3.4 本章小结第58-60页
第四章 实施及效果分析第60-65页
    4.1 总装线线平衡改善实施第60-61页
        4.1.1 成立总装线线平衡改善工作小组第60页
        4.1.2 目标设定与牵引第60-61页
    4.2 改善效果分析第61-63页
        4.2.1 单箱人工时第61页
        4.2.2 线平衡改善第61-63页
        4.2.3 劳动强度降低及人力节约第63页
        4.2.4 经济效益第63页
    4.3 本章小结第63-65页
结论第65-67页
参考文献第67-70页
附录一第70-76页
附录二第76-83页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第83-84页
致谢第84-85页
附件第85页

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