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HXN5型机车扫石器悬臂结构裂纹原因分析及改进设计

摘要第6-7页
ABSTRACT第7页
第一章 绪论第10-15页
    1.1 课题研究的意义和背景第10-11页
        1.1.1 课题来源第10页
        1.1.2 课题研究的意义第10-11页
    1.2 机车扫石器研究现状:第11-12页
        1.2.1 世界机车扫石器研究现状第11页
        1.2.2 国内机车扫石器研究现状第11-12页
    1.3 机车结构件优化设计方法第12-14页
    1.4 本课题研究的主要目标和主要内容第14-15页
第二章 HXN5型机车扫石器结构分析第15-22页
    2.1 HXN5型机车转向架及扫石器组成第15-17页
        2.1.1 机车转向架简介第15页
        2.1.2 HXN5型机车转向架概述第15-16页
        2.1.3 HXN5型机车扫石器组成第16-17页
    2.2 HXN5型机车扫石器悬臂结构裂纹情况第17-21页
    2.3 本章小结第21-22页
第三章 扫石器悬臂结构的有限元分析第22-34页
    3.1 有限元方法概述第22-23页
    3.2 扫石器悬臂结构的静力学分析第23-28页
        3.2.1 建立扫石器悬臂结构有限元模型第24页
        3.2.2 边界条件第24-25页
        3.2.3 施加载荷第25-26页
        3.2.4 结果分析第26-28页
    3.3 扫石器悬臂结构的模态分析第28-33页
        3.3.1 模态分析第28-29页
        3.3.2 模态分析的理论基础第29-33页
    3.4 本章小结第33-34页
第四章 扫石器悬臂结构改进设计与对比分析第34-40页
    4.1 优化设计理论第34页
    4.2 HXN5型机车扫石器悬臂结构的改进设计第34-36页
    4.3 扫石器悬臂结构改进结果分析第36-39页
    4.4 本章小结第39-40页
第五章 扫石器悬臂结构改进方案试验研究第40-63页
    5.1 试验设计方法第40-43页
        5.1.1 动应力测试和屈服失效原理第40-41页
        5.1.2 振动响应和结构固有频率测试原理第41页
        5.1.3 试验方案第41-43页
    5.2 试验设计过程第43-53页
        5.2.1 试验设备第43-45页
        5.2.2 扫石器悬臂结构上应变测点布置情况第45-47页
        5.2.3 扫石器悬臂结构上振动测点布置情况第47-49页
        5.2.4 其他位置应变片及振动测点布置情况第49-50页
        5.2.5 试验行车记录第50-53页
    5.3 试验结果分析与结论第53-61页
        5.3.1 动应力测试结果统计第53-54页
        5.3.2 动应力测试结果变化趋势第54-56页
        5.3.3 振动测试结果第56-57页
        5.3.4 振动测试结果变化趋势第57-59页
        5.3.5 扫石器固有频率及典型路谱第59-60页
        5.3.6 扫石器应力、振动变化统计图表第60-61页
    5.4 试验结论第61-62页
    5.5 本章小结第62-63页
第六章 总结与展望第63-66页
    6.1 总结第63-65页
    6.2 本文的不足及展望第65-66页
参考文献第66-68页
致谢第68-69页
攻读硕士学位期间授权专利第69页

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