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X公司后装压缩车生产线平衡与优化研究及实现

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第12-22页
    1.1 研究背景与意义第12-14页
        1.1.1 研究背景第12-13页
        1.1.2 研究意义第13-14页
    1.2 本课题的研究进展第14-19页
        1.2.1 装配生产线平衡问题的精确算法第15页
        1.2.2 装配生产线平衡问题的启发式算法第15-16页
        1.2.3 装配生产线平衡问题的人工智能算法第16-17页
        1.2.4 装配生产线平衡问题的基于仿真的方法第17-19页
    1.3 研究内容与技术路线第19-22页
        1.3.1 研究内容与组织结构第19页
        1.3.2 研究方法与技术路线第19-22页
第二章 X公司生产线平衡现状与问题分析第22-38页
    2.1 X公司后装压缩车生产现状第22页
    2.2 X公司装配生产线问题分析第22-24页
    2.3 后装压缩车车生产线工序的标准工时测定第24-31页
    2.4 生产线装配问题分析第31-32页
    2.5 装配生产线平衡问题的数学描述第32-37页
        2.5.1 装配生产线概述第32-33页
        2.5.2 装配生产线平衡问题的定义第33页
        2.5.3 装配生产线平衡问题的相关术语第33-35页
        2.5.4 装配生产线平衡问题的分类第35-36页
        2.5.5 装配生产线的数学评价指标第36-37页
    2.6 小结第37-38页
第三章 基于双种群遗传算法的生产线平衡问题分析第38-64页
    3.1 双种群遗传算法第38-54页
        3.1.1 遗传算法第38-42页
        3.1.2 双种群遗传算法第42-47页
        3.1.3 编码第47-48页
        3.1.4 译码第48-49页
        3.1.5 适应度第49-50页
        3.1.6 选择第50页
        3.1.7 交叉第50-51页
        3.1.8 变异第51-53页
        3.1.9 种群基因交换第53-54页
    3.2 数学模型的建立第54-59页
        3.2.1 后装压缩车工序优化第54-58页
        3.2.2 数学模型建立第58-59页
    3.3 X公司后装压缩车生产线平衡改进双种群遗传算法优化结果第59-63页
        3.3.1 工作站m=4的运行结果第59-60页
        3.3.2 工作站m=5的运行结果第60-61页
        3.3.3 工作站m=6的运行结果第61-62页
        3.3.4 工作站m=7的运行结果第62-63页
    3.4 本章小结第63-64页
第四章 生产线改进方案的实施与验证第64-72页
    4.1 改进方案的分析第64-69页
    4.2 改善效果评价第69-70页
    4.3 改进方案的实施改善效果分析第70-71页
    4.4 本章小结第71-72页
第五章 结论与展望第72-76页
    5.1 总结第72-73页
    5.2 不足和展望第73-76页
参考文献第76-80页
致谢第80-82页
个人简历、在学期间发表的论文与研究成果第82-84页
附录第84-102页

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