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45万吨/年汽柴油加氢装置改焦化汽油加氢装置运行分析

摘要第4-5页
abstract第5页
第一章 前言第10-20页
    1.1 概述第10-11页
    1.2 焦化汽油加氢国内外研究动态第11-15页
        1.2.1 原料油中硅元素的影响第11页
        1.2.2 原料油中杂质的影响第11-12页
        1.2.3 高温导致的影响第12页
        1.2.4 设备腐蚀对催化剂的影响第12-13页
        1.2.5 结焦反应机理第13-15页
    1.3 催化剂结焦的应对措施第15-18页
        1.3.1 原料油的管理第15-16页
        1.3.2 使用添加剂第16页
        1.3.3 优化原料换热流程第16-17页
        1.3.4 增设预保护反应器第17页
        1.3.5 加氢反应器顶部加装内置过滤器第17页
        1.3.6 催化剂级配装填技术第17页
        1.3.7 高效催化剂的使用第17-18页
        1.3.8 优化操作第18页
        1.3.9 对反应系统进行清洗及爆破吹扫第18页
        1.3.10 其它建议第18页
    1.4 装置改造方向第18-19页
    1.5 论文的研究内容及目的第19-20页
第二章 装置改造第20-40页
    2.1 实施背景第20页
    2.2 技术创新点第20页
    2.3 主要改造内容第20-27页
        2.3.1 原料系统改造第20-23页
        2.3.2 加热炉空气预热器改造第23-24页
        2.3.3 换热器E301流程优化第24-25页
        2.3.4 分馏塔改造第25-26页
        2.3.5 塔底泵改造第26页
        2.3.6 塔顶气流程改造第26-27页
        2.3.7 低分油流程改造第27页
    2.4 实施效果第27-34页
        2.4.1 标定期间的运行情况第27页
        2.4.2 标定期间的质量平衡第27-29页
        2.4.3 质量情况第29-33页
        2.4.4 装置能耗第33-34页
    2.5 经济效益第34-36页
        2.5.1 运行指标完成情况第34-35页
        2.5.2 改造投资测算第35页
        2.5.3 产生效益第35-36页
    2.6 改造后问题及对策第36-40页
        2.6.1 原料自动反冲洗过滤器改造第36-37页
        2.6.2 反应换热热量损失大及炉负荷高的对策第37-39页
        2.6.3 部分设备问题第39页
        2.6.4 反应系统结焦第39-40页
第三章 装置运行分析及长周期运行攻关第40-57页
    3.1 装置改造过程第40页
    3.2 关键技术创新点第40-41页
    3.3 主要问题第41-49页
        3.3.1 装置流程问题第41页
        3.3.2 换热平衡操作问题第41-42页
        3.3.3 加热炉操作问题第42-43页
        3.3.4 催化剂结焦问题第43-44页
        3.3.5 装置运行分析第44-49页
    3.4 优化方案及运行情况第49-53页
        3.4.1 优化方案第49-50页
        3.4.2 优化后生产状况第50-53页
        3.4.3 工艺管理措施第53页
    3.5 效果评价第53-57页
        3.5.1 操作条件第53-54页
        3.5.2 原料及产品第54-55页
        3.5.3 装置能耗状况第55页
        3.5.4 生产周期情况第55-57页
结论第57-58页
参考文献第58-61页
附录第61-62页
攻读硕士学位期间取得的学术成果第62-63页
致谢第63页

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