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矿用液压支架液压系统优化设计与验证

摘要第4-5页
Abstract第5页
1 绪论第11-16页
    1.1 课题背景及意义第11-12页
    1.2 国内外液压支架研究现状第12-14页
        1.2.1 国外液压支架研究现状第12页
        1.2.2 国内液压支架研究现状第12-13页
        1.2.3 国内外液压支架存在的差距第13-14页
    1.3 液压系统仿真技术存在的问题及发展趋势第14页
    1.4 主要研究内容及研究方法第14-16页
        1.4.1 主要研究内容第14页
        1.4.2 研究方法第14-16页
2 综采工作面液压系统第16-21页
    2.1 液压支架结构简介第16页
    2.2 综采工作面液压系统的组成第16-18页
        2.2.1 乳化液泵站第17页
        2.2.2 供液回路第17页
        2.2.3 中间支架液压系统第17-18页
    2.3 液压支架的工作原理第18-20页
        2.3.1 支架升柱初撑第18-19页
        2.3.2 支架承载第19页
        2.3.3 支架降柱第19页
        2.3.4 移架和推溜第19-20页
    2.4 本章小结第20-21页
3 液压支架结构和执行元件设计第21-28页
    3.1 液压支架结构设计第21-25页
        3.1.1 液压支架选型第21-22页
        3.1.2 主要结构件设计第22-25页
    3.2 液压支架主要执行元件设计第25-27页
        3.2.1 立柱的设计第25-26页
        3.2.2 推移千斤顶的设计第26-27页
    3.3 本章小结第27-28页
4 主要结构件和执行元件的强度校核与有限元分析第28-43页
    4.1 主要结构件强度校核第28-36页
        4.1.1 支架力学模型第28-29页
        4.1.2 结构件用材料力学参数第29-30页
        4.1.3 顶梁强度校核第30-33页
        4.1.4 掩护梁强度校核第33-34页
        4.1.5 底座强度校核第34-36页
    4.2 液压支架结构件有限元分析验证第36-41页
        4.2.1 支架三维模型的建立及力学模型简化第36页
        4.2.2 网格的划分第36-37页
        4.2.3 液压支架结构件有限元分析结果第37-41页
    4.3 立柱有限元分析第41-42页
    4.4 本章小结第42-43页
5 液压系统的优化设计第43-63页
    5.1 优化设计的目标第43-44页
    5.2 关键技术第44-46页
        5.2.1 高压大流量系统配置第44页
        5.2.2 立柱双进双回,旁路回液第44-45页
        5.2.3 一、二级护帮差动连接第45页
        5.2.4 升立柱与收抬底联动第45页
        5.2.5 平衡补偿双向锁实现平衡千斤顶差动连接第45-46页
    5.3 工作面进回液管路通径的设计计算第46-51页
        5.3.1 工作面顺槽管路压力损失的计算第46-49页
        5.3.2 工作面进回液管路的计算第49-51页
        5.3.3 工作面及顺槽总压力降计算第51页
        5.3.4 计算结论第51页
    5.4 架内主进回液管路的计算第51-52页
    5.5 确定主要胶管直径第52-53页
    5.6 关键元件的设计选型与分析第53-59页
        5.6.1 电液主控阀第53页
        5.6.2 双进双回立柱液控单向阀(带旁路回液)第53-54页
        5.6.3 专供液控阀第54页
        5.6.4 立柱安全阀(3000L/min+500 L/min)第54-57页
        5.6.5 推移液控单向阀第57-58页
        5.6.6 一、二级护帮联动控制双向锁第58-59页
        5.6.7 平衡补偿双向锁第59页
    5.7 单台支架一个动作循环时间计算第59-62页
        5.7.1 降架时间第61页
        5.7.2 移架时间第61页
        5.7.3 升架时间第61-62页
    5.8 本章小结第62-63页
6 液压支架架内管路布置优化第63-71页
    6.1 管路布置优化的背景和目的第63页
        6.1.1 架内管路布置优化的背景第63页
        6.1.2 架内管路布置优化的目标第63页
    6.2 液压支架架内管路布置存在的问题第63-64页
    6.3 造成以上问题的原因分析第64-65页
        6.3.1 造成“胶管长度不合理”的原因分析第64-65页
        6.3.2 造成“架内胶管相互交错、挤压”的原因分析第65页
        6.3.3 造成“管夹规格不合理”的原因分析第65页
        6.3.4 造成“批量系统管路布置不一致”的原因分析第65页
    6.4 改进措施第65-66页
    6.5 改进成果第66-70页
        6.5.1 胶管走向第66-67页
        6.5.2 设计图纸更改第67页
        6.5.3 建立完善“液压系统布置模板库”第67页
        6.5.4 建立完善“胶管规格表”第67-70页
    6.6 本章小结第70-71页
7 液压系统仿真分析验证第71-78页
    7.1 仿真方法第71页
    7.2 仿真分析计算过程第71-77页
        7.2.1 电液换向阀的仿真计算第72-73页
        7.2.2 立柱升降的仿真计算第73-75页
        7.2.3 移架的仿真计算第75-77页
        7.2.4 仿真结果分析第77页
    7.3 本章小结第77-78页
8 结论与展望第78-80页
    8.1 结论第78-79页
    8.2 展望第79-80页
参考文献第80-83页
附录: 攻读硕士学位期间科研成果第83-84页
致谢第84页

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