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Si3N4陶瓷轴承外圈沟道的精磨与超精实验研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第13-21页
    1.1 前言第13页
    1.2 陶瓷材料性能第13-15页
    1.3 陶瓷轴承的发展及前景第15-17页
        1.3.1 国外陶瓷轴承的发展第15-16页
        1.3.2 国内陶瓷轴承的发展第16-17页
        1.3.3 陶瓷轴承的发展前景第17页
    1.4 我国陶瓷轴承发展存在的问题及关注方向第17-18页
        1.4.1 我国陶瓷轴承研发中存在的主要问题第17-18页
        1.4.2 我国陶瓷轴承发展需要关注的方向第18页
    1.5 课题的研究意义与主要研究内容第18-21页
        1.5.1 课题的研究意义第18-19页
        1.5.2 课题研究主要内容第19-21页
第二章 陶瓷轴承套圈的加工及检测第21-35页
    2.1 氮化硅陶瓷的制备第21-22页
    2.2 陶瓷材料的磨削加工第22-23页
    2.3 陶瓷轴承套圈的磨削工艺和套圈夹具第23-26页
        2.3.1 陶瓷轴承套圈的磨削工艺第23-25页
        2.3.2 套圈夹具第25-26页
    2.4 套圈沟道超精研第26-29页
        2.4.1 超精工艺方法第27页
        2.4.2 超精油石第27-29页
    2.5 超精后沟道的质量检测第29-33页
        2.5.1 表面粗糙度第29-30页
        2.5.2 沟道圆度第30-32页
        2.5.3 沟形偏差第32-33页
    2.6 本章小结第33-35页
第三章 Si_3N_4陶瓷轴承外圈沟道的精密磨削实验研究第35-45页
    3.1 实验条件第35-37页
    3.2 实验安排第37-38页
    3.3 实验结果及分析第38-42页
        3.3.1 实验结果第38页
        3.3.2 数据分析第38-42页
    3.4 实验验证和圆度误差分析第42-43页
        3.4.1 实验验证第42页
        3.4.2 圆度误差分析第42-43页
    3.5 本章小结第43-45页
第四章 Si_3N_4陶瓷轴承外圈沟道超精的粗糙度分析第45-55页
    4.1 实验装置第45-48页
        4.1.1 超精机第45-47页
        4.1.2 实验工件第47页
        4.1.3 测试仪器第47-48页
    4.2 实验安排第48-49页
    4.3 实验结果与分析第49-51页
        4.3.1 实验结果第49-50页
        4.3.2 各因素对粗糙度的影响第50-51页
    4.4 实验验证和分析第51-53页
    4.5 本章小结第53-55页
第五章 Si_3N_4陶瓷轴承外圈沟道超精的圆度分析第55-69页
    5.1 实验装置第55-58页
        5.1.1 超精机第55页
        5.1.2 实验工件第55-56页
        5.1.3 外圈夹具第56页
        5.1.4 测试仪器第56-58页
    5.2 实验安排第58页
    5.3 超精参数对沟道圆度的影响第58-64页
        5.3.1 超精时间对沟道圆度的影响第58-60页
        5.3.2 工件切线速度对沟道圆度的影响第60-61页
        5.3.3 油石压力对沟道圆度的影响第61-62页
        5.3.4 油石振荡频率对沟道圆度的影响第62-64页
    5.4 双频与单频振荡综合对比实验第64-67页
        5.4.1 实验安排第64页
        5.4.2 实验结果第64-65页
        5.4.3 沟道圆度分析第65-67页
    5.5 本章小结第67-69页
第六章 结论与展望第69-71页
    6.1 结论第69页
    6.2 展望第69-71页
参考文献第71-75页
作者简介第75页
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文第75-77页
致谢第77页

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