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关于燃气发动机气门及其座圈使用寿命提升的研究

摘要第10-11页
ABSTRACT第11-12页
第一章 绪论第13-21页
    1.1 课题的背景及意义第13-15页
    1.2 国内外现状第15-19页
        1.2.1 气门-气门座圈失效机理分析第15-16页
        1.2.2 气门材料改进研究第16-17页
        1.2.3 结构形式及加工工艺改进研究第17-18页
        1.2.4 气门失效分析方法研究第18页
        1.2.5 气门-气门座圈强化磨损研究第18-19页
    1.3 课题主要研究内容第19-21页
第二章 燃气发动机气门失效的研究方法及分析第21-49页
    2.1 研究对象第21页
    2.2 气门失效的研究方法第21-45页
        2.2.1 观察外观第22-23页
        2.2.2 几何测量第23-24页
        2.2.3 金相组织及硬度第24-26页
        2.2.4 气门受力计算分析第26-36页
        2.2.5 配气机构动力学计算分析第36-45页
    2.3 磨损失效分析第45-47页
        2.3.1 燃料的种类分析第45-46页
        2.3.2 材料与匹配分析第46页
        2.3.3 结构分析第46-47页
    2.4 初步确定改进项点第47-49页
第三章 模拟装机验证第49-55页
    3.1 试验总体说明第49页
    3.2 试验内容第49-52页
        3.2.1 气门第49-50页
        3.2.2 座圈第50页
        3.2.3 本次试验设定的条件第50-51页
        3.2.4 测量方法第51页
        3.2.5 试验结果第51-52页
    3.3 试验结果分析第52-53页
        3.3.1 排气门/座圈第52-53页
        3.3.2 进气门/座圈第53页
    3.4 结论及建议第53-55页
        3.4.1 结论第53-54页
        3.4.2 下一步改进方向第54-55页
第四章 工业装机验证第55-71页
    4.1 总体说明第57-58页
    4.2 第一批试验气门第58-64页
        4.2.1 气门整体下陷量测量第58-60页
        4.2.2 气门锥面与座圈磨损程度测量第60-61页
        4.2.3 气门导管测量第61-63页
        4.2.4 三坐标检测第63页
        4.2.5 排气门对比试验第63-64页
    4.3 改进方案与原方案的对比分析第64-67页
        4.3.1 进气门与座圈匹配试验第64页
        4.3.2 排气门与座圈匹配试验第64-65页
        4.3.3 其它项点第65-66页
        4.3.4 价格对比第66-67页
    4.4 后续装机试验情况第67-70页
        4.4.1 第二批试验缸盖第67页
        4.4.2 第三批试验缸盖第67-70页
    4.5 小结第70-71页
第五章 结论及工作展望第71-73页
    5.1 总论第71-72页
    5.2 工作展望第72-73页
参考文献第73-77页
致谢第77-78页
学位论文评阅及答辩情况表第78页

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