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电脑板生产线的平衡与优化研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-9页
第1章 绪论第9-14页
   ·课题的研究背景及意义第9-10页
   ·国内外研究现状第10-12页
     ·国外对于工序平衡优化的研究第10-11页
     ·国内对于工序平衡优化的研究第11-12页
   ·本论文的研究方法第12-13页
   ·本文采用的改善方案第13-14页
第2章 理论概述第14-28页
   ·生产线平衡理论第14-17页
     ·生产线平衡率的定义第14-15页
     ·生产线平衡的原则第15页
     ·生产线平衡改善的评价第15-16页
     ·影响生产线平衡的因素第16-17页
   ·设备稼动率第17-18页
   ·5S活动第18-19页
   ·生产线平衡与优化的改善方向第19-20页
   ·IE理论简介第20-23页
     ·方法研究的分类第21页
     ·程序分析四大原则第21-22页
     ·操作分析简介第22页
     ·动作分析十大原则第22-23页
   ·作业测定简介第23-26页
     ·时间研究第23-24页
     ·时间研究的实施第24-26页
   ·保证品质向上的要求第26-27页
   ·本章小结第27-28页
第3章 P机型生产现状分析第28-41页
   ·P机型装配线简介第28-32页
   ·原始数据的采集第32-35页
   ·P机型生产线中存在的主要问题第35-40页
     ·明显的瓶颈工位导致工序不平衡第35-36页
     ·存在无效动作且未固定最佳动作SOP第36-38页
     ·设备嫁动率不高第38-39页
     ·工时测量方式不准确第39-40页
     ·作业人员工作情绪低第40页
   ·本章小结第40-41页
第4章 P机型生产线平衡与优化方案实施第41-54页
   ·生产线平衡与优化改善的步骤第41页
   ·用MOD法重新测定各工序的标准时间第41-46页
   ·缩短瓶颈工位FCT的标准工时第46-48页
   ·提高瓶颈工位FCT的设备稼动率第48-53页
     ·规范针床放置第49-51页
     ·加强针床5S管理第51-52页
     ·按顺序开关机第52页
     ·建立设备区分机制第52-53页
   ·本章小结第53-54页
第5章 P机型生产线改善后的效果评价第54-60页
   ·生产线平衡后的效果分析第54-56页
   ·设备稼动率提高后的效果分析第56-58页
   ·电装生产线综合生产效率提高第58页
   ·改善成果标准化及效果跟踪第58-59页
   ·本章小结第59-60页
第6章 结论与展望第60-61页
参考文献第61-62页
致谢第62页

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