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石油套管钢生产过程洁净度分析及关键工艺优化

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-28页
    1.1 研究背景及意义第10页
    1.2 石油套管钢简介第10-12页
    1.3 夹杂物对石油套管钢性能的影响第12-13页
        1.3.1 夹杂物对钢强度的影响第12页
        1.3.2 夹杂物对疲劳性能的影响第12页
        1.3.3 夹杂物对冲击韧性的影响第12-13页
        1.3.4 夹杂物对耐腐蚀性能的影响第13页
    1.4 夹杂物的来源和分类第13-14页
        1.4.1 夹杂物的来源第13页
        1.4.2 夹杂物的分类第13-14页
    1.5 夹杂物的改性研究第14-20页
        1.5.1 氧化铝的改性研究第14-17页
        1.5.2 镁铝尖晶石的改性研究第17-20页
    1.6 钢中夹杂物的去除过程第20-24页
        1.6.1 夹杂物的上浮第21页
        1.6.2 夹杂物的界面分离第21-23页
        1.6.3 夹杂物的溶解第23-24页
    1.7 精炼渣组分对钢水洁净度的影响第24-26页
        1.7.1 精炼渣组分对脱硫的影响第24-25页
        1.7.2 精炼渣组分对脱氧的影响第25-26页
    1.8 钢洁净度的评价方法第26-27页
    1.9 研究内容及研究方法第27-28页
第二章 生产过程洁净度分析第28-48页
    2.1 研究目的第28页
    2.2 研究内容第28页
    2.3 研究方法第28-31页
        2.3.1 工艺流程第28-29页
        2.3.2 取样方法第29-30页
        2.3.3 试样的加工第30页
        2.3.4 分析方法第30-31页
    2.4 试验结果第31-47页
        2.4.1 钢液成分控制第31-34页
        2.4.2 气体含量第34-36页
        2.4.3 精炼渣成分第36-37页
        2.4.4 显微夹杂物分析第37-42页
        2.4.5 大型夹杂物分析第42-47页
    2.5 本章小结第47-48页
第三章 脱氧工艺优化试验第48-54页
    3.1 试验方案第48页
    3.2 试验结果分析第48-53页
        3.2.1 铝成分变化第48-49页
        3.2.2 脱氧工艺对夹杂物数量的影响第49页
        3.2.3 脱氧工艺对夹杂物种类的影响第49-53页
    3.3 本章小结第53-54页
第四章 精炼渣系优化试验第54-65页
    4.1 熔化温度试验第54-57页
        4.1.1 熔化温度测量原理第54-56页
        4.1.2 熔化温度试验结果与分析第56-57页
    4.2 粘度试验第57-60页
        4.2.1 粘度测量原理第57-58页
        4.2.2 粘度试验结果与分析第58-60页
    4.3 优化渣系的讨论第60页
    4.4 渣系优化工业试验第60-64页
        4.4.1 优化措施第60-61页
        4.4.2 试验结果与分析第61-64页
    4.5 本章小结第64-65页
第五章 工艺优化分析与讨论第65-72页
    5.1 存在问题第65页
    5.2 改进措施第65-66页
    5.3 优化效果第66-70页
        5.3.1 气体含量第66-67页
        5.3.2 显微夹杂物分析第67-69页
        5.3.3 大型夹杂物数量分析第69-70页
        5.3.4 夹杂物评级第70页
    5.4 本章小结第70-72页
第六章 结论第72-73页
参考文献第73-77页
致谢第77-78页
攻读学位期间的研究成果第78-79页

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