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乘用车车门玻璃升降过程的NVH控制研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-19页
    1.1 本课题研究的背景第11-13页
        1.1.1 NVH在汽车方面的研究发展第11页
        1.1.2 6Sigma方法的发展第11-13页
    1.2 国内外NVH研究概述第13-15页
    1.3 汽车NVH分析的现状第15-16页
        1.3.1 各系统NVH的研究现状第15页
        1.3.2 NVH研究的关键技术和基本方法第15-16页
    1.4 本课题的来源以及研究的意义第16-17页
        1.4.1 课题的来源第16页
        1.4.2 本课题研究的意义第16-17页
    1.5 本文研究内容、研究方法和技术路线第17-18页
        1.5.1 研究内容第17页
        1.5.2 研究方法第17页
        1.5.3 技术路线第17-18页
    1.6 本章小结第18-19页
第2章 异响问题的理论研究第19-31页
    2.1 异响概述第19-20页
        2.1.1 什么是异响第19页
        2.1.2 异响对汽车产品的影响第19-20页
        2.1.3 异响的机理第20页
    2.2 摩擦引起的尖叫异响(Squeak)第20-26页
        2.2.1 摩擦引起的尖叫异响机理第20-24页
        2.2.2 尖叫异响的影响因素及分析第24-26页
    2.3 碰撞引起的敲击异响(Rattle)第26-29页
        2.3.1 碰撞引起的敲击异响机理第26-28页
        2.3.2 影响敲击异响的因素及分析第28-29页
    2.4 本章小结第29-31页
第3章 车门玻璃升降系统的概况第31-37页
    3.1 玻璃升降系统的特点第31页
    3.2 车门玻璃升降时可能产生的噪声来源第31-35页
        3.2.1 车门玻璃升降器第32页
        3.2.2 车门玻璃第32-33页
        3.2.3 导槽第33-34页
        3.2.4 车门钣金第34页
        3.2.5 水切第34-35页
    3.3 本章小结第35-37页
第4章 异响问题的描述第37-47页
    4.1 选择项目、确定项目第37-41页
        4.1.1 项目选择第37-39页
        4.1.2 项目确定第39-41页
        4.1.3 描述问题第41页
    4.2 异响问题的发生频率第41-42页
    4.3 解决该异响问题的工程价值以及目标和计划完成时间第42-43页
    4.4 对该问题产生原因的初步判断第43-44页
    4.5 运用鱼骨图的方法对该问题进行进一步分析(图4.9)第44-45页
    4.6 本章小结第45-47页
第5章 异响的测量系统第47-55页
    5.1 关键过程分析第47-50页
        5.1.1 车门钣金的冲压第47-48页
        5.1.2 车门钣金的焊接第48-49页
        5.1.3 车门钣金的涂装第49页
        5.1.4 车门在分装线上的总装第49-50页
        5.1.5 车门玻璃升降系统功能检测第50页
    5.2 测试系统重复性与再现性分析第50-53页
        5.2.1 测量系统分析概述第50-51页
        5.2.2 测量系统的重复性与再现性分析第51-53页
    5.3 本章小结第53-55页
第6章 异响问题分析第55-85页
    6.1 寻找问题的原因第55-57页
        6.1.1 头脑风暴法第55-56页
        6.1.2 因果图分析第56-57页
    6.2 确定关键因子第57-84页
        6.2.1 玻璃升降器第57-60页
        6.2.2 车门钣金的分析第60-66页
        6.2.3 车门玻璃厚度和弧度分析第66-67页
        6.2.4 车门玻璃导槽密封条第67-74页
        6.2.5 车门玻璃内水切第74-80页
        6.2.6 对内水切唇边CLD(压缩载荷)进行分析第80-81页
        6.2.7 对内水切唇边植绒面积进行分析第81-82页
        6.2.8 对内水切上唇边涂层厚度进行测量分析第82-83页
        6.2.9 对内水切涂层材料进行测量分析第83页
        6.2.10 针对所怀疑因子做一些实验设计第83-84页
    6.3 本章小结第84-85页
第7章 异响问题的改进第85-95页
    7.1 针对玻璃升降器的整改第85-86页
    7.2 针对LetterBox钣金进行整改第86-87页
    7.3 对车门玻璃导槽密封条进行整改第87-88页
    7.4 车门玻璃内水切结构改进第88-89页
    7.5 对内水切下唇边的CLD值进行整改第89-90页
    7.6 对内水切下唇边植绒状态进行整改第90-91页
    7.7 对内水切上唇边涂层厚度进行整改第91-92页
    7.8 对内水切涂层材料进行整改第92页
    7.9 整改后效果第92-93页
    7.10 本章小结第93-95页
第8章 结论与展望第95-97页
    8.1 结论第95-96页
    8.2 展望第96-97页
参考文献第97-101页
致谢第101页

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