低温省煤器在电厂锅炉机组中的应用研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第11-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
| 1.3 本文的研究工作 | 第14-15页 |
| 第二章 低温省煤器的优势 | 第15-21页 |
| 2.1 低温省煤器对除尘的效果 | 第15-18页 |
| 2.1.1 粉尘特性 | 第15页 |
| 2.1.2 飞灰比电阻 | 第15-18页 |
| 2.2 避免烟囱白烟 | 第18页 |
| 2.3 提高脱硫效率 | 第18-19页 |
| 2.4 降低排烟温度 | 第19页 |
| 2.5 降低机组煤耗 | 第19-20页 |
| 2.6 本章小结 | 第20-21页 |
| 第三章 某电厂锅炉机组运行现状 | 第21-27页 |
| 3.1 锅炉 | 第21-23页 |
| 3.1.1 锅炉概况 | 第21页 |
| 3.1.2 燃煤情况 | 第21-22页 |
| 3.1.3 排烟温度 | 第22-23页 |
| 3.2 除尘装置 | 第23-25页 |
| 3.2.1 除尘器概况 | 第23-24页 |
| 3.2.2 烟尘排放现状 | 第24-25页 |
| 3.3 烟气再热装置运行现状和改造必要性 | 第25-26页 |
| 3.4 本章小结 | 第26-27页 |
| 第四章 改造方案探讨 | 第27-41页 |
| 4.1 低温省煤器安装位置 | 第27-29页 |
| 4.1.1 低温省煤器布置在引风机后 | 第27-28页 |
| 4.1.2 低温省煤器布置在电除尘前 | 第28-29页 |
| 4.1.3 安装位置选择 | 第29页 |
| 4.2 烟气再热装置 | 第29-32页 |
| 4.2.1 烟气再热装置热量需求分析 | 第29-30页 |
| 4.2.2 烟气再热装置净烟气热源选择 | 第30-31页 |
| 4.2.3 烟气再热装置改造方案选择 | 第31-32页 |
| 4.3 低温省煤器相关温度的选取 | 第32-37页 |
| 4.3.1 酸露点 | 第32-34页 |
| 4.3.2 防止低温腐蚀及排烟温度的选择 | 第34-35页 |
| 4.3.3 壁温的选取 | 第35-37页 |
| 4.4 改造方案对比 | 第37-39页 |
| 4.4.1 改造方案一 | 第37-38页 |
| 4.4.2 改造方案二 | 第38-39页 |
| 4.5 方案确定 | 第39页 |
| 4.6 本章小结 | 第39-41页 |
| 第五章 低温省煤器改造 | 第41-50页 |
| 5.1 方案介绍 | 第41页 |
| 5.2 MGGH系统烟气放热换热装置 | 第41-42页 |
| 5.3 MGGH系统烟气吸热换热装置 | 第42-44页 |
| 5.4 MGGH热媒介系统 | 第44-46页 |
| 5.5 相关逻辑控制 | 第46-48页 |
| 5.5.1 热媒水循环泵自动控制 | 第46-47页 |
| 5.5.2 降温段换热器旁路及辅加调节阀控制 | 第47页 |
| 5.5.3 凝结水升压泵自动控制 | 第47-48页 |
| 5.6 MGGH对后续设备的影响 | 第48-49页 |
| 5.7 本章小结 | 第49-50页 |
| 第六章 改造前后对比 | 第50-60页 |
| 6.1 改造后烟囱出口粉尘浓度 | 第50-52页 |
| 6.1.1 夏季粉尘浓度 | 第50-51页 |
| 6.1.2 冬季粉尘浓度 | 第51-52页 |
| 6.2 改造前后送引风机电耗对比 | 第52-55页 |
| 6.3 凝结水加热器的热经济性 | 第55-59页 |
| 6.4 本章小结 | 第59-60页 |
| 第七章 总结与展望 | 第60-62页 |
| 7.1 总结 | 第60-61页 |
| 7.2 展望 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 附件 | 第67页 |