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低温省煤器在电厂锅炉机组中的应用研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-15页
    1.1 研究背景及意义第11页
    1.2 国内外研究现状第11-14页
    1.3 本文的研究工作第14-15页
第二章 低温省煤器的优势第15-21页
    2.1 低温省煤器对除尘的效果第15-18页
        2.1.1 粉尘特性第15页
        2.1.2 飞灰比电阻第15-18页
    2.2 避免烟囱白烟第18页
    2.3 提高脱硫效率第18-19页
    2.4 降低排烟温度第19页
    2.5 降低机组煤耗第19-20页
    2.6 本章小结第20-21页
第三章 某电厂锅炉机组运行现状第21-27页
    3.1 锅炉第21-23页
        3.1.1 锅炉概况第21页
        3.1.2 燃煤情况第21-22页
        3.1.3 排烟温度第22-23页
    3.2 除尘装置第23-25页
        3.2.1 除尘器概况第23-24页
        3.2.2 烟尘排放现状第24-25页
    3.3 烟气再热装置运行现状和改造必要性第25-26页
    3.4 本章小结第26-27页
第四章 改造方案探讨第27-41页
    4.1 低温省煤器安装位置第27-29页
        4.1.1 低温省煤器布置在引风机后第27-28页
        4.1.2 低温省煤器布置在电除尘前第28-29页
        4.1.3 安装位置选择第29页
    4.2 烟气再热装置第29-32页
        4.2.1 烟气再热装置热量需求分析第29-30页
        4.2.2 烟气再热装置净烟气热源选择第30-31页
        4.2.3 烟气再热装置改造方案选择第31-32页
    4.3 低温省煤器相关温度的选取第32-37页
        4.3.1 酸露点第32-34页
        4.3.2 防止低温腐蚀及排烟温度的选择第34-35页
        4.3.3 壁温的选取第35-37页
    4.4 改造方案对比第37-39页
        4.4.1 改造方案一第37-38页
        4.4.2 改造方案二第38-39页
    4.5 方案确定第39页
    4.6 本章小结第39-41页
第五章 低温省煤器改造第41-50页
    5.1 方案介绍第41页
    5.2 MGGH系统烟气放热换热装置第41-42页
    5.3 MGGH系统烟气吸热换热装置第42-44页
    5.4 MGGH热媒介系统第44-46页
    5.5 相关逻辑控制第46-48页
        5.5.1 热媒水循环泵自动控制第46-47页
        5.5.2 降温段换热器旁路及辅加调节阀控制第47页
        5.5.3 凝结水升压泵自动控制第47-48页
    5.6 MGGH对后续设备的影响第48-49页
    5.7 本章小结第49-50页
第六章 改造前后对比第50-60页
    6.1 改造后烟囱出口粉尘浓度第50-52页
        6.1.1 夏季粉尘浓度第50-51页
        6.1.2 冬季粉尘浓度第51-52页
    6.2 改造前后送引风机电耗对比第52-55页
    6.3 凝结水加热器的热经济性第55-59页
    6.4 本章小结第59-60页
第七章 总结与展望第60-62页
    7.1 总结第60-61页
    7.2 展望第61-62页
参考文献第62-65页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第65-66页
致谢第66-67页
附件第67页

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