摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
第1章 绪论 | 第7-19页 |
1.1 研究目的及意义 | 第7页 |
1.2 国内外研究现状 | 第7-18页 |
1.2.1 人造岩心长度的影响 | 第7-8页 |
1.2.2 油水粘度比的影响 | 第8-9页 |
1.2.3 驱替倍数的影响 | 第9-10页 |
1.2.4 驱替速率的影响 | 第10-11页 |
1.2.5 实验数据处理方法的影响 | 第11-18页 |
1.3 主要研究内容及技术路线 | 第18-19页 |
第2章 基于改进JBN方法的非稳态驱替实验 | 第19-46页 |
2.1 实验概述及常规JBN方法的改进 | 第19-25页 |
2.1.1 实验目标 | 第19页 |
2.1.2 实验准备及驱替参数设计 | 第19-22页 |
2.1.3 实验操作步骤及流程 | 第22-23页 |
2.1.4 常规JBN方法的改进 | 第23-25页 |
2.2 实验方案设计 | 第25-29页 |
2.2.1 不同油水粘度比实验方案设计 | 第25-26页 |
2.2.2 不同驱替速度实验方案设计 | 第26-27页 |
2.2.3 不同驱替倍数实验方案设计 | 第27页 |
2.2.4 长岩心驱替实验方案设计 | 第27-29页 |
2.3 驱替实验结果分析 | 第29-44页 |
2.3.1 不同油水粘度比影响下的实验结果分析 | 第29-33页 |
2.3.2 不同驱替速度影响下的驱替特征分析 | 第33-38页 |
2.3.3 不同驱替倍数影响下的驱替特征分析 | 第38-41页 |
2.3.4 不同岩心长度影响下的驱替特征分析 | 第41-44页 |
2.4 本章小结 | 第44-46页 |
第3章 相渗曲线影响因素分析 | 第46-68页 |
3.1 油水粘度比影响机理分析 | 第46-50页 |
3.1.1 两相有效渗透率分析 | 第46-48页 |
3.1.2 无因次采液、采油指数分析 | 第48-50页 |
3.2 驱替速度影响机理分析 | 第50-54页 |
3.2.1 流动能力比变化分析 | 第50-52页 |
3.2.2 末端效应影响分析 | 第52-54页 |
3.3 驱替倍数影响机理分析 | 第54-59页 |
3.3.1 高倍数驱替前后孔喉变化分析 | 第54-56页 |
3.3.2 高倍数驱替相渗比值曲线变化分析 | 第56-57页 |
3.3.3 高倍数驱替润湿性变化分析 | 第57-59页 |
3.4 岩心长度影响机理分析 | 第59-66页 |
3.4.1 长岩心不同位置处无因次采油、采液指数分析 | 第59-65页 |
3.4.2 长岩心内部压力梯度分析 | 第65-66页 |
3.5 本章小结 | 第66-68页 |
第4章 基于非线性多项式拟合的实验数据处理方法 | 第68-86页 |
4.1 含油率的非线性多项式拟合 | 第68-71页 |
4.2 末端效应的校正方法 | 第71-75页 |
4.3 流动能力比的非线性多项式拟合 | 第75-81页 |
4.4 实验数据处理方法及实例计算 | 第81-84页 |
4.5 本章小结 | 第84-86页 |
第5章 结论 | 第86-88页 |
参考文献 | 第88-92页 |
致谢 | 第92页 |