首页--工业技术论文--石油、天然气工业论文--油气田开发与开采论文--基础理论论文--油气层物理论文

相对渗透率曲线实验影响因素及数据处理方法研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
第1章 绪论第7-19页
    1.1 研究目的及意义第7页
    1.2 国内外研究现状第7-18页
        1.2.1 人造岩心长度的影响第7-8页
        1.2.2 油水粘度比的影响第8-9页
        1.2.3 驱替倍数的影响第9-10页
        1.2.4 驱替速率的影响第10-11页
        1.2.5 实验数据处理方法的影响第11-18页
    1.3 主要研究内容及技术路线第18-19页
第2章 基于改进JBN方法的非稳态驱替实验第19-46页
    2.1 实验概述及常规JBN方法的改进第19-25页
        2.1.1 实验目标第19页
        2.1.2 实验准备及驱替参数设计第19-22页
        2.1.3 实验操作步骤及流程第22-23页
        2.1.4 常规JBN方法的改进第23-25页
    2.2 实验方案设计第25-29页
        2.2.1 不同油水粘度比实验方案设计第25-26页
        2.2.2 不同驱替速度实验方案设计第26-27页
        2.2.3 不同驱替倍数实验方案设计第27页
        2.2.4 长岩心驱替实验方案设计第27-29页
    2.3 驱替实验结果分析第29-44页
        2.3.1 不同油水粘度比影响下的实验结果分析第29-33页
        2.3.2 不同驱替速度影响下的驱替特征分析第33-38页
        2.3.3 不同驱替倍数影响下的驱替特征分析第38-41页
        2.3.4 不同岩心长度影响下的驱替特征分析第41-44页
    2.4 本章小结第44-46页
第3章 相渗曲线影响因素分析第46-68页
    3.1 油水粘度比影响机理分析第46-50页
        3.1.1 两相有效渗透率分析第46-48页
        3.1.2 无因次采液、采油指数分析第48-50页
    3.2 驱替速度影响机理分析第50-54页
        3.2.1 流动能力比变化分析第50-52页
        3.2.2 末端效应影响分析第52-54页
    3.3 驱替倍数影响机理分析第54-59页
        3.3.1 高倍数驱替前后孔喉变化分析第54-56页
        3.3.2 高倍数驱替相渗比值曲线变化分析第56-57页
        3.3.3 高倍数驱替润湿性变化分析第57-59页
    3.4 岩心长度影响机理分析第59-66页
        3.4.1 长岩心不同位置处无因次采油、采液指数分析第59-65页
        3.4.2 长岩心内部压力梯度分析第65-66页
    3.5 本章小结第66-68页
第4章 基于非线性多项式拟合的实验数据处理方法第68-86页
    4.1 含油率的非线性多项式拟合第68-71页
    4.2 末端效应的校正方法第71-75页
    4.3 流动能力比的非线性多项式拟合第75-81页
    4.4 实验数据处理方法及实例计算第81-84页
    4.5 本章小结第84-86页
第5章 结论第86-88页
参考文献第88-92页
致谢第92页

论文共92页,点击 下载论文
上一篇:《西山纪游图卷》对我山水画创作的影响
下一篇:隋代敦煌藻井图案演变研究