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催化裂化装置优化技术研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
创新点摘要第6-9页
前言第9-10页
第一章 优化催化裂化装置运行研究进展第10-16页
    1.1 降低催化裂化装置结焦第10-12页
        1.1.1 结焦的机理第10-11页
        1.1.2 防结焦技术措施第11-12页
    1.2 优化再生器的形式第12-14页
    1.3 降低催化能耗第14-16页
        1.3.1 反应用能第14页
        1.3.2 分馏用能第14-15页
        1.3.3 吸收稳定用能第15页
        1.3.4 工艺耗汽用能第15页
        1.3.5 散热能耗第15-16页
第二章 1.2 MT/A催化裂化装置运行问题分析第16-24页
    2.1 沉降器结焦状况分析第16-20页
        2.1.1 油气在沉降器停留时间延长第16-17页
        2.1.2 原料变化影响分析第17-20页
    2.2 反再系统能耗高第20-22页
    2.3 逆流两段式催化装置存在用能缺陷第22页
    2.4 外取热器管束易泄漏,取热能力受限第22页
    2.5 烟机轮盘结垢严重,运行周期短第22-23页
    2.6 本章小结第23-24页
第三章 催化裂化装置优化分析第24-30页
    3.1 沉降器防结焦系统优化第24-27页
        3.1.1 沉降器防结焦结构选择第24-26页
        3.1.2 沉降器防结焦优化分析第26-27页
    3.2 再生器系统优化分析第27-28页
        3.2.1 再生器优化第27页
        3.2.2 再生器优化目的第27-28页
        3.2.3 再生技术特点第28页
    3.3 MIP技术优化分析第28-29页
    3.4 其他优化方案第29页
    3.5 本章小结第29-30页
第四章 催化裂化装置优化后运行情况分析第30-45页
    4.1 优化后运行数据第30-35页
        4.1.1 催化剂性质第30-31页
        4.1.2 原料油性质第31页
        4.1.3 产品性质第31-33页
        4.1.4 主要工艺参数第33-35页
    4.2 装置物料平衡及能耗第35-36页
        4.2.1 装置物料平衡及收率第35页
        4.2.2 装置能耗第35-36页
    4.3 优化效果及分析第36-43页
        4.3.1 反应沉降器运行效果及分析第36-39页
        4.3.2 再生器运行效果及分析第39-41页
        4.3.3 能耗分析第41-42页
        4.3.4 产品分布及物料平衡变化分析第42-43页
    4.4 本章小结第43-45页
结论第45-46页
参考文献第46-49页
发表文章目录第49-50页
致谢第50-51页
详细摘要第51-71页

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