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催化裂化烟气脱硫脱硝方案研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 前言第9-13页
    1.1 前言第9-10页
    1.2 重油催化裂化烟气SOx和NOx的来源第10-11页
        1.2.1 催化裂化烟气SOx的来源第10-11页
        1.2.2 催化裂化烟气NOx的来源第11页
    1.3 催化裂化烟气中SOx和NOx的排放规定第11-12页
    1.4 本课题研究的目的、内容和意义第12-13页
第2章 文献综述第13-23页
    2.1 烟气脱硫技术第13-16页
        2.1.1 烟气洗涤法脱硫第13-16页
    2.2 烟气脱硝技术第16-19页
        2.2.1 脱硝工艺技术介绍第16页
        2.2.2 助剂法脱硝工艺第16页
        2.2.3 选择性催化还原法第16-18页
        2.2.4 选择性非催化还原法第18页
        2.2.5 臭氧氧化法第18-19页
        2.2.6 液相氧化剂氧化技术第19页
    2.3 脱硫脱硝一体化技术第19-21页
        2.3.1 WSA-SNOx工艺第19-20页
        2.3.2 吸附剂脱硫脱硝法第20页
        2.3.3 NOxSO过程第20页
        2.3.4 SNAP过程第20-21页
        2.3.5 LOTOx-EDV系统第21页
    2.4 催化装置脱硫脱硝技术发展第21-23页
第3章 吉林石化MIP-CGP催化裂化装置烟气脱硫除尘应用第23-43页
    3.1 Ⅲ催化裂化装置反应特点和流程第23-25页
        3.1.1 装置反应特点第23-24页
        3.1.2 装置主要流程第24-25页
    3.2 烟气排放状况第25-26页
    3.3 尾气治理方案第26-27页
    3.4 脱硫除尘装置简介第27-31页
        3.4.1 装置流程简介第27-31页
            3.4.1.1 吸收洗涤单元第27-29页
            3.4.1.2 废液处理单元第29-31页
        3.4.2 脱硫反应机理第31页
    3.5 余热炉简介及改造内容第31-35页
        3.5.1 余热炉简介第31-32页
        3.5.2 余热炉改造内容第32-35页
    3.6 实际应用效果评价第35-42页
        3.6.1 评价目的第35-36页
        3.6.2 评价过程第36页
        3.6.3 运行效果评价第36-42页
    3.7 小结第42-43页
第4章 Ⅲ催化装置脱硝技术方案研究第43-59页
    4.1 概况第43页
    4.2 主要依托条件第43页
    4.3 原料、辅助材料及燃料供应第43-45页
    4.4 脱硝工艺技术比选第45-53页
        4.4.1 烟气脱硝技术对比分析第45-49页
        4.4.2 LoTOx~(TM)和SCR脱硝工艺比较第49-52页
        4.4.3 对比结论第52-53页
    4.5 SCR脱硝剂的选择第53-54页
        4.5.1 SCR脱硝剂的种类第53页
        4.5.2 SCR反应催化剂的选择第53-54页
    4.6 SCR催化剂的选择第54-55页
    4.7 增上SCR对催化装置的影响第55-56页
        4.7.1 对再生烟机的影响第55页
        4.7.2 处理后排放气规格第55页
        4.7.3 装置消耗量第55-56页
    4.8 污染物排放及治理第56-57页
    4.9 小结第57-59页
第5章 结论第59-61页
    5.1 本文总结第59页
    5.2 论文后续研究建议第59-61页
参考文献第61-65页
致谢第65页

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