前言 | 第1-8页 |
第一章 文献综述 | 第8-18页 |
1.1 氮对催化裂化反应性能的影响 | 第8-9页 |
1.1.1 氮对裂化反应影响的机理 | 第8页 |
1.1.2 国外对氮的影响研究综述 | 第8页 |
1.1.3 国内对氮影响裂化反应情况研究综述 | 第8-9页 |
1.2 脱氮研究情况综述 | 第9-11页 |
1.2.1 脱氮情况概述 | 第9-10页 |
1.2.2 实验室脱氮研究情况 | 第10-11页 |
1.2.3 工业装置脱氮情况 | 第11页 |
1.3 国内优化操作抗氮研究情况综述 | 第11-12页 |
1.4 使用助剂抗氮研究情况综述 | 第12-15页 |
1.4.1 酸性助剂的抗氮情况 | 第12-13页 |
1.4.2 其他助剂的抗氮效果 | 第13-15页 |
1.5 催化剂的抗氮研究情况综述 | 第15-17页 |
1.5.1 国内对催化剂的抗氮研究 | 第15-16页 |
1.5.2 国外对催化剂的抗氮研究 | 第16-17页 |
1.6 其它解决氮的影响方面研究综述 | 第17-18页 |
第二章 南阳催化裂化原料的裂化性能研究 | 第18-34页 |
2.1 课题研究思路 | 第18页 |
2.2 催化裂化反应以及氮的作用机理 | 第18-19页 |
2.3 南阳石蜡精细化工厂催化裂化装置及原油性质简介 | 第19-21页 |
2.4 氮对南阳石蜡精细化工厂催化裂化装置的影响研究 | 第21-34页 |
2.4.1 抗氮催化剂对比实验情况 | 第21-28页 |
2.4.1.1 一般催化剂性质 | 第21-23页 |
2.4.1.2 抗氮催化剂性质 | 第23-24页 |
2.4.1.3 不同催化剂对比实验情况 | 第24-28页 |
2.4.2 原料中氮含量变化对裂化反应的影响 | 第28-34页 |
2.4.2.1 实验目的 | 第28-29页 |
2.4.2.2 实验准备 | 第29-31页 |
2.4.2.3 实验结果 | 第31-34页 |
第三章 高氮催化裂化原料抗氮研究 | 第34-47页 |
3.1 研究思路 | 第34页 |
3.2 酸对裂化性能的影响 | 第34-44页 |
3.2.1 酸性钝化剂的对比实验 | 第36-40页 |
3.2.2 酸性助剂的对比实验 | 第40-44页 |
3.3 催化剂定碳的影响 | 第44-46页 |
3.4 优化操作条件,提高剂油比研究 | 第46-47页 |
第四章 高氮催化原料脱氮研究 | 第47-53页 |
4.1 研究思路 | 第47页 |
4.2 降温精制实验情况 | 第47-48页 |
4.3 低温精制实验情况 | 第48-49页 |
4.4 酮苯脱蜡脱氮实验情况 | 第49-50页 |
4.5 工业放大情况 | 第50-52页 |
4.6 其他实验情况 | 第52-53页 |
第五章 结论 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-56页 |
发表论文和参加科研情况 | 第56-57页 |
致谢 | 第57页 |