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吉林石化公司炼油厂Ⅰ催化裂化烟气脱硫脱硝项目改造与评价

摘要第2-3页
Abstract第3页
第一章 前言第6-11页
    1.1 减少SO_2、NO_x、总悬浮颗粒物排放的意义第7页
        1.1.1 催化裂化装置再生烟气SO_x的来源第7页
        1.1.2 催化裂化装置再生烟气NO_x的来源第7页
        1.1.3 催化裂化装置再生烟气颗粒物的来源第7页
    1.2 再生烟气净化方法第7-9页
        1.2.1 再生烟气SO_x净化技术第7-8页
        1.2.2 再生烟气NO_x净化技术第8-9页
        1.2.3 再生烟气粉尘技术处理第9页
    1.3 本文的选题意义及主要研究内容第9-11页
        1.3.1 选题意义第9-10页
        1.3.2 主要研究内容第10-11页
第二章 烟气脱硫、脱硝单元改造情况第11-24页
    2.1 项目建设的背景第11-12页
        2.1.1 项目背景第11-12页
    2.2 工艺技术比选第12-14页
        2.2.1 脱硫工艺技术介绍第12页
        2.2.2 脱硫工艺技术的选取第12-13页
        2.2.3 脱硝工艺技术的选取第13页
        2.2.4 脱硝催化剂的选取第13-14页
    2.3 项目的建设规模第14-17页
        2.3.1 项目的建设规模第14页
        2.3.2 实施的具体内容第14-17页
    2.4 改造工艺流程简述第17-19页
        2.4.1 烟气脱硝流程简述第17-18页
        2.4.2 增上烟气脱硫技术方案第18-19页
    2.5 增上烟气脱硝、脱硫设计数据第19-24页
        2.5.1 原料及化工三剂指标第19-21页
        2.5.2 装置成品、半成品质量指标第21页
        2.5.3 公用工程消耗定额和综合能耗第21-22页
        2.5.4 主要经济指标第22-23页
        2.5.5 物料平衡第23-24页
第三章 装置改造效果评价第24-34页
    3.1 首次标定第24-30页
        3.1.1 首次标定条件第24页
        3.1.2 首次标定内容第24-29页
        3.1.3 标定期间存在问题第29-30页
    3.2 第二次标定第30-33页
        3.2.1 第二次标定时间第30页
        3.2.2 第二次标定标定方法第30页
        3.2.3 第二次标定检测仪器概况第30页
        3.2.4 第二次标定数据第30-31页
        3.2.5 第二次标定数据分析第31-33页
            3.2.5.1 NO_x脱除率第31-32页
            3.2.5.2 SO_2转化率第32-33页
    3.3 标定结论第33-34页
第四章 烟气脱硫、脱硝单元优化措施研究第34-56页
    4.1 烟气脱硝单元优化措施研究第34-46页
        4.1.1 SCR入口烟气NO_x的优化控制第34-36页
        4.1.2 SCR反应温度第36-37页
        4.1.3 氨气逃逸率偏大第37-42页
        4.1.4 余热锅炉烟气含水问题第42-43页
        4.1.5 其它问题第43-46页
    4.2 烟气脱硫单元优化措施研究第46-54页
        4.2.1 循环碱液pH的优化控制第46页
        4.2.2 循环碱液泵备泵积垢与防冻问题第46-47页
        4.2.3 在线分析仪(PH)测量点位置优化第47页
        4.2.4 烟气脱硫塔净化烟气带“蓝烟”第47-48页
        4.2.5 其它问题第48-54页
    4.3 生产运行数据分析及结论第54-56页
第五章 全文总结第56-57页
参考文献第57-59页
致谢第59-60页

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