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对苯二甲酸产品中对甲基苯甲酸含量的调控

摘要第2-3页
Abstract第3页
引言第6-11页
1 对甲基苯甲酸的来源第11-17页
    1.1 生产工艺的介绍第11-13页
    1.2 氧化工艺中对甲基苯甲酸的来源第13-14页
    1.3 精制工艺中对甲基苯甲酸的来源第14-17页
2 催化加氢反应器工艺参数的调整第17-25页
    2.1 钯炭催化剂第17页
    2.2 催化加氢反应器的工艺流程介绍第17-18页
    2.3 催化加氢反应器工艺参数的调整第18-25页
        2.3.1 催化剂高活性阶段工艺参数的调整第19-21页
        2.3.2 催化剂低活性阶段工艺参数的调整第21-25页
3 结晶器操作参数对产品质量的影响第25-34页
    3.1 结晶的原理第25-26页
    3.2 结晶器相关的工艺流程和操作参数第26页
    3.3 结晶器的液位控制对产品中对甲基苯甲酸含量的影响第26-34页
        3.3.1 结晶器的物料衡算第26-29页
        3.3.2 结晶器液位或物料结晶时间对产品品质的影响第29-34页
4 压力过滤机分离系统的改进第34-42页
    4.1 过滤的原理第34页
    4.2 压力过滤机系统的工艺简介第34-35页
    4.3 对压力过滤机系统进行改造第35-36页
        4.3.1 压力过滤机内部温度低、压力过滤机母液气液分离罐的母液闪蒸量大第35-36页
        4.3.2 改造方案和实施效果第36页
    4.4 降低压力过滤机环节的对甲基苯甲酸残留量第36-39页
        4.4.1 滤饼侧有效压差低第36-39页
        4.4.2 转速过快导致滤饼的洗涤和干燥时间不够第39页
        4.4.3 滤布堵第39页
        4.4.4 母液管线堵第39页
    4.5 压力过滤机的溢流状况对对甲基苯甲酸残留量的影响第39-40页
    4.6 压力过滤机后续流程窜入对甲基苯甲酸及处理方法第40-42页
        4.6.1 压力过滤机溢流不畅,进料漫至下料侧第40页
        4.6.2 压力过滤机进料罐的气相窜入压力过滤机下料罐中第40-42页
5 精制工厂循环溶剂(回收水)系统第42-47页
    5.1 精制循环溶剂中对甲基苯甲酸含量高对系统的影响第42页
    5.2 工艺流程简介第42页
    5.3 降低回收水中对甲基苯甲酸含量的若干方法第42-47页
        5.3.1 降低精制回收水罐内的对甲基苯甲酸含量第42-43页
        5.3.2 降低结晶器闪蒸凝液内对甲基苯甲酸含量第43-44页
        5.3.3 提高再打浆水温度第44-45页
        5.3.4 降低压力过滤机循环气冷凝液罐内对甲基苯甲酸的含量第45-47页
6 总体改造成果第47-50页
    6.1 改造前的产品状况第47页
    6.2 对改造前精制系统中对甲基苯甲酸的含量及其去除率的计算第47-48页
    6.3 改造之后的产品状况第48-49页
    6.4 对改造后精制系统中对甲基苯甲酸的含量及其去除率的计算第49页
    6.5 改造结果的分析第49-50页
结论第50-51页
参考文献第51-53页
致谢第53-55页

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