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柴油机关键铸铁件残余应力模型建立及去应力节能可靠处理的研究

摘要第1-5页
Abstract第5-8页
第1章 绪论第8-15页
   ·选题背景及意义第8页
   ·铸造残余应力基本理论第8-9页
     ·铸造应力的产生第8页
     ·铸造残余应力第8-9页
     ·残余应力分类第9页
     ·残余应力的危害第9页
   ·影响铸造应力的因素第9-10页
   ·消除残余应力的方法第10-11页
     ·人工时效第10页
     ·自然时效第10-11页
     ·共振时效第11页
   ·残余应力测试方法第11-13页
     ·盲孔法残余应力测量第11-12页
     ·X射线衍射法残余应力测量第12-13页
   ·数值模拟基本方法第13页
   ·本课题主要研究内容第13-15页
第2章 典型铸铁件残余应力测量结果与分析第15-33页
   ·测试对象与设备第15-17页
     ·X射线衍射仪第15页
     ·便携式X射线残余应力测定仪第15-16页
     ·盲孔法应力检测仪第16-17页
   ·实验测试方法第17-19页
     ·X射线衍射法第17页
     ·电解抛光第17-18页
     ·盲孔法第18-19页
   ·便携式X射线残余应力测定第19-21页
     ·缸头测量结果第19-20页
     ·16缸机体测量结果第20-21页
   ·盲孔法测量关键铸铁件残余应力第21-27页
     ·缸头测量结果第21-23页
     ·16缸机体侧面测量结果第23-25页
     ·16缸机体顶端测量结果第25页
     ·前端集成箱体盲孔法测量结果第25-27页
   ·X射线衍射法测定试块的残余应力第27-28页
   ·12缸240机体缺陷补焊测量结果第28-29页
   ·机体缺陷补焊振动时效前后残余应力测量结果第29-30页
   ·自然时效后机体残余应力测量结果第30-33页
第3章 铸态缸头、机体残余应力模拟第33-40页
   ·计算机模型的建立第33-34页
   ·应力场模拟及结果第34-40页
     ·缸头残余应力模拟结果第34-37页
     ·机体残余应力模拟结果第37-40页
第4章 残余应力引发加工变形模型的建立与安全残余应力值的估算第40-49页
   ·理论分析第40-42页
     ·平衡方程的建立第40-41页
     ·应变协调方程的求解第41-42页
   ·残余应力引起加工变形模型建立及模拟估算第42-46页
   ·模拟结果分析第46-49页
第5章 去除残余应力处理工艺优化与结果分析第49-56页
   ·缩短退火热处理时间第49-52页
   ·振动时效工艺优化第52-54页
   ·GEVO16型机体最小残余应力浇注工艺优化第54-56页
第6章 结论第56-57页
参考文献第57-61页
致谢第61-62页
攻读学位期间所开展的科研项目和发表的学术论文第62页

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