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多缸汽油机全可变气门机构的设计及其性能模拟

摘要第9-11页
ABSTRACT第11-12页
第1章 绪论第13-23页
    1.1 可变气门技术研究的目的及意义第13-16页
        1.1.1 降低泵气损失第13-14页
        1.1.2 提高充量系数第14-15页
        1.1.3 实现米勒循环第15页
        1.1.4 实现汽油机可变排量第15-16页
    1.2 可变气门正时技术的发展现状第16-19页
        1.2.1 凸轮轴调相机构第16-17页
        1.2.2 变换凸轮型线机构第17-18页
        1.2.3 无凸轮轴式可变气门机构第18-19页
    1.3 发动机循环模拟研究现状第19-20页
    1.4 本文的主要内容第20-23页
第2章 全可变气门机构原理及试验样机的试制第23-37页
    2.1 全可变气门机构构成第23-24页
    2.2 全可变气门机构的工作原理第24-25页
    2.3 全可变气门机构的控制原理第25-28页
        2.3.1 泄油控制开关的工作原理第25-26页
        2.3.2 配气机构液压挺柱的工作原理第26-28页
    2.4 全可变气门机构试验样机的试制第28-35页
        2.4.1 试验样机的改装设计第28-30页
        2.4.2 试验样机配气机构的结构设计第30-31页
        2.4.3 油气分离器的设计第31-35页
    2.5 本章小结第35-37页
第3章 内燃机循环模拟的理论基础及BOOST模型的建立第37-49页
    3.1 缸内系统的热力学模型第37-42页
        3.1.1 建立模型的基本假设第37-39页
        3.1.2 进排气系统气体流动计算第39-42页
    3.2 AVL-BOOST仿真模型的建立第42-48页
        3.2.1 软件简介第42页
        3.2.2 BOOST仿真模型的建立第42-44页
        3.2.3 模型参数的输入第44-48页
    3.3 本章小结第48-49页
第4章 BOOST仿真模型的验证及气门运动规律的研究第49-59页
    4.1 BOOST仿真模型的验证第49-52页
        4.1.1 模型全局参数的设定第49-50页
        4.1.2 实验方案第50页
        4.1.3 验证结果与分析第50-52页
    4.2 FVVS样机气门运动规律的测量第52-57页
        4.2.1 试验台架的搭建第52-53页
        4.2.2 试验方案第53-54页
        4.2.3 试验结果与分析第54-57页
    4.3 原机与FVVS样机模拟计算的基本原理第57页
    4.4 本章小结第57-59页
第5章 全可变气门正时发动机性能的模拟第59-65页
    5.1 采用进气早关对缸内压力的影响第59-61页
    5.2 FVVS样机与原机泵气损失的对比第61-63页
    5.3 本章小结第63-65页
总结与展望第65-67页
参考文献第67-73页
致谢第73-75页
附件第75页

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