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酸性气田超深井修井工艺技术研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
第1章 绪论第7-17页
    1.1 研究目的及意义第7-11页
    1.2 国内外研究现状第11-15页
    1.3 研究内容及技术路线第15-17页
        1.3.1 研究内容第15页
        1.3.2 技术路线第15-17页
第2章 酸性气田超深井落鱼打捞工艺技术研究第17-38页
    2.1 酸性气田超深井射孔枪及附件落鱼打捞工艺技术第17-27页
        2.1.1 打捞特点及难点分析第17-19页
        2.1.2 打捞总体方案第19-21页
        2.1.3 射孔枪落鱼套铣技术第21-23页
        2.1.4 射孔枪落鱼打捞技术第23-25页
        2.1.5 射孔枪落鱼打捞配套技术第25页
        2.1.6 钻磨铣工艺技术研究第25-27页
    2.2 特殊测试工具落鱼打捞技术研究第27-38页
        2.2.1 APR测试工具落鱼打捞特点及难点分析第27-28页
        2.2.2 APR测试工具落鱼打捞方案选择第28-29页
        2.2.3 打捞及配套工具优选及改进第29-30页
        2.2.4 打捞工艺第30-38页
第3章 酸性气田超深井解堵工艺技术研究第38-58页
    3.1 超深含硫气井解堵工艺优选研究第38-42页
        3.1.1 堵塞物类型及原因分析第38-40页
        3.1.2 解堵作业难点分析第40-41页
        3.1.3 解堵工艺优选第41-42页
    3.2 环空加热解堵技术第42-46页
        3.2.1 加热管线选择第42-45页
        3.2.2 环空加热解堵技术优化第45-46页
    3.3 连续油管解堵技术第46-58页
        3.3.1 作业设备优选第47-50页
        3.3.2 连续油管解堵工艺优化第50-58页
第4章 酸性气田超深井修井液技术研究第58-65页
    4.1 YB酸性气田超深井修井液技术难点第58-59页
        4.1.1 修井液在高温条件下发生高温降解或高温增稠固化第58页
        4.1.2 修井液井下长时间静置沉淀卡埋工具管柱第58页
        4.1.3 高含H_2S及CO_2污染破坏修井液性能第58-59页
        4.1.4 高压盐水污染破坏修井液性能第59页
        4.1.5 修井液长时间静置损害储层、降低产能第59页
    4.2 修井液配方优化研究第59-62页
        4.2.1 抗高温稳定剂优选第59-60页
        4.2.2 防酸性气体污染研究第60-61页
        4.2.3 抗高压盐水污染研究第61-62页
        4.2.4 储层保护技术研究第62页
    4.3 修井液技术配方及性能评价第62-65页
        4.3.1 原钻井液转换为修井液的配方优化实验第63页
        4.3.2 修井液高温稳定性评价实验第63-64页
        4.3.3 修井液储层损害评价实验第64-65页
第5章 现场应用第65-77页
    5.1 射孔枪落鱼打捞第65-67页
    5.2 APR测试工具落鱼打捞第67-69页
    5.3 水合物环空加热解堵第69-72页
    5.4 水合物环空加热解堵及连续油管解堵第72-75页
    5.5 修井液技术应用第75-77页
        5.5.1 试验井概况第75页
        5.5.2 修井液转换第75页
        5.5.3 工艺过程及应用效果第75-77页
第6章 结论与建议第77-78页
    结论第77页
    建议第77-78页
致谢第78-79页
参考文献第79-80页

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