摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
第1章 绪论 | 第7-17页 |
1.1 研究目的及意义 | 第7-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-15页 |
1.3 研究内容及技术路线 | 第15-17页 |
1.3.1 研究内容 | 第15页 |
1.3.2 技术路线 | 第15-17页 |
第2章 酸性气田超深井落鱼打捞工艺技术研究 | 第17-38页 |
2.1 酸性气田超深井射孔枪及附件落鱼打捞工艺技术 | 第17-27页 |
2.1.1 打捞特点及难点分析 | 第17-19页 |
2.1.2 打捞总体方案 | 第19-21页 |
2.1.3 射孔枪落鱼套铣技术 | 第21-23页 |
2.1.4 射孔枪落鱼打捞技术 | 第23-25页 |
2.1.5 射孔枪落鱼打捞配套技术 | 第25页 |
2.1.6 钻磨铣工艺技术研究 | 第25-27页 |
2.2 特殊测试工具落鱼打捞技术研究 | 第27-38页 |
2.2.1 APR测试工具落鱼打捞特点及难点分析 | 第27-28页 |
2.2.2 APR测试工具落鱼打捞方案选择 | 第28-29页 |
2.2.3 打捞及配套工具优选及改进 | 第29-30页 |
2.2.4 打捞工艺 | 第30-38页 |
第3章 酸性气田超深井解堵工艺技术研究 | 第38-58页 |
3.1 超深含硫气井解堵工艺优选研究 | 第38-42页 |
3.1.1 堵塞物类型及原因分析 | 第38-40页 |
3.1.2 解堵作业难点分析 | 第40-41页 |
3.1.3 解堵工艺优选 | 第41-42页 |
3.2 环空加热解堵技术 | 第42-46页 |
3.2.1 加热管线选择 | 第42-45页 |
3.2.2 环空加热解堵技术优化 | 第45-46页 |
3.3 连续油管解堵技术 | 第46-58页 |
3.3.1 作业设备优选 | 第47-50页 |
3.3.2 连续油管解堵工艺优化 | 第50-58页 |
第4章 酸性气田超深井修井液技术研究 | 第58-65页 |
4.1 YB酸性气田超深井修井液技术难点 | 第58-59页 |
4.1.1 修井液在高温条件下发生高温降解或高温增稠固化 | 第58页 |
4.1.2 修井液井下长时间静置沉淀卡埋工具管柱 | 第58页 |
4.1.3 高含H_2S及CO_2污染破坏修井液性能 | 第58-59页 |
4.1.4 高压盐水污染破坏修井液性能 | 第59页 |
4.1.5 修井液长时间静置损害储层、降低产能 | 第59页 |
4.2 修井液配方优化研究 | 第59-62页 |
4.2.1 抗高温稳定剂优选 | 第59-60页 |
4.2.2 防酸性气体污染研究 | 第60-61页 |
4.2.3 抗高压盐水污染研究 | 第61-62页 |
4.2.4 储层保护技术研究 | 第62页 |
4.3 修井液技术配方及性能评价 | 第62-65页 |
4.3.1 原钻井液转换为修井液的配方优化实验 | 第63页 |
4.3.2 修井液高温稳定性评价实验 | 第63-64页 |
4.3.3 修井液储层损害评价实验 | 第64-65页 |
第5章 现场应用 | 第65-77页 |
5.1 射孔枪落鱼打捞 | 第65-67页 |
5.2 APR测试工具落鱼打捞 | 第67-69页 |
5.3 水合物环空加热解堵 | 第69-72页 |
5.4 水合物环空加热解堵及连续油管解堵 | 第72-75页 |
5.5 修井液技术应用 | 第75-77页 |
5.5.1 试验井概况 | 第75页 |
5.5.2 修井液转换 | 第75页 |
5.5.3 工艺过程及应用效果 | 第75-77页 |
第6章 结论与建议 | 第77-78页 |
结论 | 第77页 |
建议 | 第77-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-80页 |