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电站锅炉脱硫制浆系统优化研究

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第一章 项目研究背景第11-25页
   ·火电厂 SO_2的危害及排放现状第11-17页
   ·SO_2控制技术概述第17-21页
     ·燃烧前脱硫技术第17-18页
     ·燃烧中脱硫技术第18-20页
     ·燃烧后脱硫技术第20-21页
   ·烟气脱硫技术的比较第21-23页
     ·烟气脱硫技术的比较第21-22页
     ·石灰石—石膏湿法烟气脱硫技术特点第22-23页
   ·课题主要研究工作第23-25页
     ·工作目标和研究开发内容第23页
     ·技术路线第23-25页
第二章 国内外烟气脱硫技术综述第25-41页
   ·国外烟气脱硫技术发展和应用现状第25-27页
     ·美国烟气脱硫技术发展和应用现状第26页
     ·德国烟气脱硫技术发展和应用现状第26-27页
     ·日本烟气脱硫技术发展和应用现状第27页
   ·国内烟气脱硫技术发展和应用现状第27-31页
     ·国内烟气脱硫技术发展第27-28页
     ·国内烟气脱硫技术现状第28-31页
   ·常用烟气脱硫技术第31-41页
     ·湿法烟气脱硫技术第31-35页
     ·半干法烟气脱硫技术第35-36页
     ·干法烟气脱硫技术第36-40页
     ·氨法脱硫工艺第40-41页
第三章 脱硫石灰石浆液制作原理与工艺第41-46页
   ·脱硫石灰石浆液的制作原理第41-42页
     ·制浆工艺概述第41页
     ·制浆系统的主要设备及规格第41-42页
   ·脱硫石灰石浆液的工艺系统第42-46页
     ·上料系统第42-43页
     ·浆液制备系统第43-44页
     ·初级脱水系统第44页
     ·真空皮带机脱水系统第44-45页
     ·脱硫废水处理系统第45页
     ·工业水系统第45-46页
第四章 烟气脱硫系统运行及其对制浆系统的要求第46-52页
   ·FGD 系统关键运行参数的控制与调节第46-50页
     ·烟气脱硫系统运行调节的主要任务第46页
     ·烟气脱硫系统关键运行参数的控制与调节第46-50页
   ·FGD 系统运行中对制浆系统的要求第50-52页
     ·吸收塔系统第50-51页
     ·脱水系统第51页
     ·废水系统第51页
     ·公用系统第51-52页
第五章 脱硫石灰石浆液对脱硫效率的影响第52-55页
   ·石灰石浆液对脱硫效率的影响因素分析第52-55页
     ·石灰石浆液的 pH 值第52-53页
     ·循环浆液的浓度和流量第53页
     ·石灰石浆液颗粒度第53页
     ·喷淋浆液雾滴大小第53-54页
     ·液气比(L/G)第54-55页
第六章 石灰石浆液性能及制取电耗的分析第55-58页
   ·脱硫石灰石浆液成浆影响因素分析第55-56页
     ·入口石灰石颗粒度的影响第55页
     ·入口给料量的影响第55页
     ·补水量的影响第55-56页
     ·球磨机的钢球量的影响第56页
     ·漩流器的结构与参数第56页
     ·漩流器入口压力第56页
   ·石灰石浆液制浆电耗影响因素分析第56-58页
     ·破碎机电耗第56-57页
     ·球磨机循环浆液泵的电耗第57页
     ·球磨机的电耗第57页
     ·其它电耗第57-58页
第七章 脱硫石灰石浆液配置试验和性能测试分析第58-69页
   ·试验方案第58-60页
     ·试验目的第58页
     ·试验设计第58-59页
     ·试验步骤第59页
     ·试验注意事项第59-60页
   ·性能测试第60-66页
     ·不同工况下试验数据的采集第60-61页
     ·不同工况下石灰浆液粒度分布的测量第61-63页
     ·不同工况下石灰浆液浓度的测量第63-66页
   ·试验结果分析第66-69页
     ·旋流器压力与顶流浓度的关系第66-67页
     ·旋流器压力与底流浓度的关系第67-68页
     ·旋流器压力与顶流粒度分布的关系第68-69页
第八章 脱硫制浆优化控制技术第69-71页
   ·给料量的运行调整第69页
   ·补水量的运行调整第69页
   ·球磨机电流的实时观察调整第69页
   ·漩流器入口压力的运行调整第69-71页
结论与展望第71-73页
 1. 结论第71-72页
 2. 展望第72-73页
参考文献第73-75页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第75-76页
致谢第76-77页
附件第77页

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