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柴油机排气阀自动堆焊技术及质量控制

摘要第1-7页
Abstract第7-13页
第1章 绪论第13-21页
   ·课题来源及意义第13页
   ·排气阀焊接研究现状及发展趋势第13-17页
   ·自动化焊接研究现状及发展趋势第17-20页
     ·弧焊机器人的研究现状及发展趋势第17-18页
     ·数字化弧焊电源的研究现状第18-19页
     ·焊缝传感器及焊缝跟踪技术的研究第19-20页
   ·本文研究内容第20-21页
第2章 焊接系统组建第21-36页
   ·引言第21页
   ·材料成分及性能第21-22页
   ·材料的焊接性第22-24页
   ·工件及焊接质量要求第24-25页
   ·焊接系统设计第25-31页
     ·焊接机器人及控制柜的选型第25-26页
     ·焊接变位机的选型及设计第26-27页
     ·焊接电源第27-29页
     ·系统其它设备选择第29-31页
     ·弧焊机器人系统总体布局第31页
   ·焊接变位机与机器人的运动配合及精度第31-33页
     ·机器人运动及协调控制第31-32页
     ·精度测试试验及试验结果分析第32-33页
   ·熔合机理分析第33-35页
     ·组织形貌观察和性能分析第33页
     ·试验结果及分析第33-35页
   ·本章结论第35-36页
第3章 焊接工艺试验第36-52页
   ·引言第36页
   ·试验材料及方法第36页
   ·试验方案设计第36-43页
     ·排气阀模拟件的设计第36-37页
     ·焊接参数范围的确定第37页
     ·焊接工艺参数的优化第37-38页
     ·平板堆焊试验方案设计第38页
     ·模拟件堆焊试验布道方案设计第38-43页
   ·试验结果及分析第43-48页
     ·焊接工艺参数优化的结果及分析第43-45页
     ·平板多层堆焊试验的结果及分析第45页
     ·模拟件焊接试验的结果及分析第45-48页
   ·排气阀堆焊工艺试验第48-51页
     ·排气阀与模拟件的不同点及处理方案第48页
     ·焊枪偏移量e 对质量的影响及结果分析第48页
     ·电弧不稳定对质量影响试验及结果分析第48-51页
   ·本章结论第51-52页
第4章 排气阀堆焊成形及质量控制第52-63页
   ·引言第52页
   ·熔滴过渡及焊缝成形控制第52-56页
     ·熔滴过渡控制第52-54页
     ·焊缝铺展成形控制第54页
     ·引弧及熄弧处成形控制第54-55页
     ·搭接量成形控制第55页
     ·预热及层间温度控制第55-56页
   ·气孔影响因素及其控制第56-58页
   ·层间未熔合影响因素及其控制第58-61页
     ·固体表面成因说试验第58-60页
     ·改善熔池的流动性对未熔合的影响第60-61页
   ·稀释率的控制第61-62页
   ·本章结论第62-63页
第5章 焊缝质量评定第63-71页
   ·引言第63页
   ·焊接检验理论第63-67页
     ·目视检验第63页
     ·渗透检验第63-64页
     ·超声波检验第64-67页
   ·堆焊质量检验第67-70页
     ·目视检验及表面渗透检验第67-68页
     ·超声波检验结果及分析第68-70页
   ·本章结论第70-71页
结论第71-72页
参考文献第72-75页
致谢第75-76页
大摘要第76-81页

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