缠绕式多点提升系统钢丝绳变形失谐动力学分析及主动控制
中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-18页 |
1.1 课题来源 | 第8页 |
1.2 选题背景及意义 | 第8-10页 |
1.3 国内外研究现状 | 第10-16页 |
1.3.1 缠绕式提升机不同步现象成因研究 | 第10-11页 |
1.3.2 缠绕式提升机钢丝绳不同步现象控制研究 | 第11-14页 |
1.3.3 提升系统动力学研究 | 第14-15页 |
1.3.4 现有研究存在的不足 | 第15-16页 |
1.4 研究内容与目标 | 第16-17页 |
1.4.1 研究内容 | 第16页 |
1.4.2 研究目标 | 第16-17页 |
1.5 本章小结 | 第17-18页 |
2 缠绕式多点提升系统变形失谐动力学分析 | 第18-28页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 缠绕式多点提升系统纵向振动模型建立 | 第18-22页 |
2.3 数值计算 | 第22-24页 |
2.4 仿真分析 | 第24-26页 |
2.5 本章小结 | 第26-28页 |
3 缠绕式多点提升系统变形失谐仿真分析 | 第28-38页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 缠绕式多点提升系统静力学仿真分析 | 第28-31页 |
3.2.1 静力学仿真模型建立 | 第28-29页 |
3.2.2 仿真结果分析 | 第29-31页 |
3.3 缠绕式多点提升系统动力学仿真分析 | 第31-34页 |
3.3.1 动力学仿真模型建立 | 第31-32页 |
3.3.2 仿真结果分析 | 第32-34页 |
3.4 缠绕式多点提升系统非定常工况仿真分析 | 第34-37页 |
3.4.1 三种非定常工况模型 | 第34-37页 |
3.4.2 仿真结果分析 | 第37页 |
3.5 本章小结 | 第37-38页 |
4 一种双钢丝绳张力差调节装置设计与仿真分析 | 第38-64页 |
4.1 引言 | 第38页 |
4.2 一种双钢丝绳张力差调节装置设计 | 第38-40页 |
4.3 机械系统部分仿真 | 第40-44页 |
4.3.1 机械系统部分仿真准备工作 | 第40页 |
4.3.2 机械系统部分仿真模型建立 | 第40-43页 |
4.3.3 仿真运行及后处理 | 第43-44页 |
4.4 液控单向阀模型建立及仿真 | 第44-49页 |
4.4.1 液控单向阀结构 | 第44-45页 |
4.4.2 液控单向阀及液压系统各参数设置 | 第45-46页 |
4.4.3 液控单向阀仿真模型建立及性能仿真 | 第46-47页 |
4.4.4 仿真分析 | 第47-49页 |
4.5 液压系统部分仿真 | 第49-53页 |
4.5.1 液压系统部分仿真准备工作 | 第49-50页 |
4.5.2 液压系统部分仿真模型建立 | 第50-51页 |
4.5.3 仿真结果及后处理 | 第51-53页 |
4.6 ADAMS和AMESim联合仿真 | 第53-62页 |
4.6.1 联合仿真准备工作 | 第53-55页 |
4.6.2 联合仿真模型建立 | 第55-58页 |
4.6.3 仿真运行及分析 | 第58-62页 |
4.7 本章小结 | 第62-64页 |
5 总结与展望 | 第64-68页 |
5.1 主要结论 | 第64-65页 |
5.2 主要创新点 | 第65-66页 |
5.3 研究展望 | 第66-68页 |
致谢 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
附录 | 第74页 |
A.作者在攻读学位期间发表的论文和专利目录 | 第74页 |
B.作者在攻读学位期间参与的科研项目 | 第74页 |