首页--工业技术论文--轻工业、手工业论文--纺织工业、染整工业论文--染整工业论文--染色论文--各种纤维及其制品的染色论文

山羊绒纤维深度节水减排染色新技术的研发及应用

摘要第4-5页
abstract第5-6页
1 绪论第10-16页
    1.1 课题研究背景第10-11页
    1.2 羊绒活性染料节能减排染色技术研究现状第11-13页
        1.2.1 低温节能染色技术第11-12页
        1.2.2 减排染色技术第12-13页
    1.3 本课题研究内容第13-14页
    1.4 本课题的研究意义第14-16页
2 理论部分第16-22页
    2.1 山羊绒纤维的结构及性能第16-19页
        2.1.1 山羊绒纤维的形态结构第16-17页
        2.1.2 山羊绒纤维的化学结构第17-18页
        2.1.3 山羊绒纤维的性能第18-19页
    2.2 活性染料的结构及染色机理第19-21页
        2.2.1 活性染料的结构第19-20页
        2.2.2 活性染料的染色机理第20-21页
    2.3 山羊绒纤维原位矿化染色机理第21-22页
        2.3.1 偶合剂XBM作用机理第21页
        2.3.2 偶合剂XYS作用机理第21-22页
3 实验部分第22-30页
    3.1 实验材料及药品第22页
        3.1.1 纤维材料第22页
        3.1.2 实验药品第22页
    3.2 实验仪器及设备第22-23页
    3.3 实验内容及方法第23-26页
        3.3.1 传统染色工艺第23-24页
        3.3.2 原位矿化染色工艺第24页
        3.3.3 实验中所涉及的色号第24-25页
        3.3.4 染色机理研究第25-26页
        3.3.5 原位矿化工艺优化第26页
    3.4 矿化对不同污染物的作用程度分析第26页
    3.5 生产中试第26页
    3.6 生产大试第26页
    3.7 测试方法第26-30页
        3.7.1 染品色深值及色差测试第26-27页
        3.7.2 上染百分率测试第27页
        3.7.3 染品色牢度测试第27页
        3.7.4 染品的单纤维强力测试第27页
        3.7.5 染品的单纱强力测试第27页
        3.7.6 染色残液的各项测试第27页
        3.7.7 纤维摩擦系数的测试第27-28页
        3.7.8 纤维扫描电镜测试第28页
        3.7.9 纤维红外光谱测试第28-30页
4 结果与讨论第30-54页
    4.1 染色机理研究第30-38页
        4.1.1 染色热力学研究第30-33页
        4.1.2 染色动力学研究第33-38页
    4.2 原位矿化工艺优化第38-44页
        4.2.1 染色助剂XPN-MX用量的优化第38-39页
        4.2.2 原位矿化工艺矿化温度的优化第39-40页
        4.2.3 原位矿化工艺矿化时间的优化第40-41页
        4.2.4 原位矿化工艺矿化浴pH值的优化第41-42页
        4.2.5 原位矿化偶合剂XBM用量的优化第42-43页
        4.2.6 原位矿化偶合剂XYS用量的优化第43-44页
        4.2.7 原位矿化工艺的净洗第44页
        4.2.8 小结第44页
    4.3 矿化对不同污染物矿化作用的程度第44-45页
    4.4 生产中试第45-47页
    4.5 生产大试第47-50页
    4.6 纤维摩擦系数第50页
    4.7 扫描电镜分析第50-51页
    4.8 纤维红外光谱测试分析第51-54页
5 本文结论及不足之处第54-56页
    5.1 结论第54页
    5.2 本论文不足之处第54-56页
参考文献第56-60页
作者攻读学位期间发表的论文第60-62页
致谢第62页

论文共62页,点击 下载论文
上一篇:腈纶纤维深度节水减排染色新技术的研发及应用
下一篇:库思玛纤维结构与性能测试及针织品开发