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服装生产线改进与人因优化研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
1 绪论第10-16页
    1.1 研究背景和意义第10-11页
        1.1.1 研究背景第10页
        1.1.2 研究意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-14页
        1.2.1 布局优化国内外研究现状第11-12页
        1.2.2 人因工程学国内外研究现状第12-13页
        1.2.3 生产线平衡国内外研究现状第13-14页
    1.3 论文的主要内容与结构框架第14-16页
2 WZ公司生产现状及问题分析第16-23页
    2.1 WZ公司概况第16页
    2.2 WZ西服上装生产现状第16-21页
        2.2.1 西服上装生产流程分析第16-17页
        2.2.2 作业测定数据第17-20页
        2.2.3 车间布局分析第20-21页
        2.2.4 工人人体机能分析第21页
    2.3 问题分析第21-22页
    2.4 本章小结第22-23页
3 车间布局优化第23-44页
    3.1 车间布局现状第23页
    3.2 SLP布局优化第23-35页
        3.2.1 物流关系分析第24-26页
        3.2.2 非物流关系分析第26-28页
        3.2.3 综合关系分析第28-33页
        3.2.4 位置关系图第33-34页
        3.2.5 布局优化效果第34-35页
    3.3 WZ公司车间布局仿真第35-42页
        3.3.1 系统仿真软件第35页
        3.3.2 基于ED仿真模型的建立第35-41页
        3.3.3 优化后仿真分析第41-42页
    3.4 布局优化效果对比第42-43页
    3.5 本章小结第43-44页
4 人因仿真与工效评价第44-67页
    4.1 现状描述第44-45页
    4.2 WZ公司人因仿真分析第45-50页
        4.2.1 HumanCAD软件基本介绍第45-47页
        4.2.2 虚拟作业环境搭建第47-50页
        4.2.3 作业过程仿真第50页
    4.3 西服缝制作业疲劳强度的综合评价第50-60页
        4.3.1 灰熵综合评价法第51-52页
        4.3.2 评价指标选取原则第52-53页
        4.3.3 虚拟缝制作业疲劳强度评价体系的构建第53-57页
        4.3.4 灰熵现状综合评价第57-60页
    4.4 最佳作业姿势求解第60-64页
    4.5 改进方案验证及比较第64-66页
    4.6 本章小结第66-67页
5 生产线平衡率提升第67-82页
    5.1 现状描述第67-68页
    5.2 拉布工装设计改善第68-70页
        5.2.1 拉布作业现状第68页
        5.2.2 作业工装改善第68-70页
    5.3 前片定型工位作业内容调整第70-73页
        5.3.1 前片定型工位现状第70-71页
        5.3.2 作业内容调整第71-73页
    5.4 整烫作业改善第73-79页
        5.4.1 整烫工位现状第73-75页
        5.4.2 整烫作业改善第75-79页
    5.5 平衡率提升效果及对比第79-81页
        5.5.1 拉布工装改善效果及评价第79页
        5.5.2 前片定型工序作业调整效果及评价第79-80页
        5.5.3 整烫工位改善效果及评价第80-81页
    5.6 本章小结第81-82页
6 结论与展望第82-84页
    6.1 结论第82页
    6.2 展望第82-84页
参考文献第84-88页
攻读硕士学位期间发表的论文第88-89页
致谢第89页

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