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昆钢炼钢厂转炉负能炼钢研究与实践

摘要第1-5页
Abstract第5-11页
第一章 绪论第11-21页
   ·我国炼钢生产技术的发展第11-15页
     ·我国炼钢技术发展的主要成绩第11-13页
     ·我国炼钢技术发展过程中研发推广的重大技术成果第13-15页
     ·转炉炼钢技术发展概况第15页
   ·转炉负能炼钢的技术现状和发展第15-17页
     ·转炉负能炼钢的技术进步第16页
     ·转炉负能炼钢的的发展概况第16-17页
     ·我国负能炼钢存在的问题第17页
   ·新一代钢铁厂循环经济发展模式的构建第17-19页
     ·钢铁工业发展循环经济理念的提出第17-18页
     ·钢铁工业发展循环经济的基本思路第18页
     ·钢铁工业发展循环经济的紧迫性第18-19页
     ·钢铁工业是发展循环经济的优先切入点第19页
     ·钢铁工业发展循环经济的重要意义第19页
   ·本课题研究的内容、目的及意义第19-21页
     ·本课题研究的内容第19-20页
     ·本课题研究的目的及意义第20-21页
第二章 转炉负能炼钢的定义和关键技术第21-27页
   ·转炉负能炼钢的定义第21-22页
     ·负能炼钢的技术定义第21页
     ·负能炼钢的技术定义的特点第21页
     ·负能炼钢的新定义第21-22页
   ·转炉负能炼钢的工序组成第22-23页
   ·实现负能炼钢的关键技术第23-25页
     ·进一步优化工艺流程第23-24页
     ·提高生产效率是转炉实现负能炼钢的基础第24页
     ·强化转炉煤气回收第24页
     ·加强蒸汽回收第24-25页
     ·优化转炉冶炼工艺第25页
   ·本章小结第25-27页
第三章 昆钢炼钢厂工序能耗现状分析第27-32页
   ·昆钢炼钢厂主要工艺及工艺装备第27-28页
     ·昆钢炼钢厂第一作业区工艺及装备第27页
     ·昆钢炼钢厂第二作业区工艺及装备第27-28页
   ·炼钢厂工序能耗构成分析第28-30页
     ·2007年炼钢厂工序能耗构成情况第28-29页
     ·2008年炼钢厂工序能耗构成情况第29-30页
   ·炼钢厂工序能耗构成情况分析第30-31页
     ·优化炼钢连铸的生产组织第30页
     ·提高循环水的循环使用率第30页
     ·加强节能减排的管理第30-31页
   ·本章小结第31-32页
第四章 转炉煤气回收的影响因素及改进措施第32-47页
   ·炼钢厂转炉煤气回收系统简介第32-33页
   ·转炉煤气回收量提高途径的理论研究第33-38页
     ·转炉煤气回收曲线第33-35页
     ·转炉煤气回收量提高途径的理论分析第35-37页
     ·转炉煤气回收极限值的理论计算第37-38页
   ·转炉煤气回收的影响因素分析第38-42页
     ·转炉设备条件的影响第38页
     ·设备故障的影响第38-39页
     ·原料条件和钢水碳含量的影响第39-40页
     ·操作控制因素的影响第40-42页
     ·供氧强度的影响第42页
   ·提高转炉煤气回收量的措施第42-45页
     ·优化冶炼工艺第43页
     ·完善软硬件设备第43-44页
     ·改进回收方式与规范操作第44页
     ·改善原料条件第44-45页
   ·提高转炉煤气回收质的措施第45页
   ·本章小结第45-47页
第五章 转炉蒸汽回收的影响因素及改进措施第47-55页
   ·蒸汽回收系统简介第47-49页
     ·冷却系统第48页
     ·蒸汽系统第48-49页
   ·转炉蒸汽回收系统中关键设备结构及作用第49-51页
     ·热力式除氧器结构及作用第49-50页
     ·锅筒内部结构及作用第50页
     ·蓄热器的组成及作用第50-51页
   ·增加转炉蒸汽回收的难题及原因分析第51-53页
     ·除氧器系统的问题及原因分析第51-52页
     ·余热锅炉存在问题及解决对策第52-53页
     ·蓄能器系统问题的解决对策第53页
     ·末端用户问题第53页
   ·提高转炉余热蒸汽回收的措施第53-54页
     ·实施转炉系统蒸汽并网技术第53页
     ·组织岗位培训,确保蒸汽压力、温度达标第53-54页
     ·开展水质达标攻关,确保汽包供水质量第54页
   ·本章小结第54-55页
第六章 开展技术节能、管理节能降低能源消耗第55-67页
   ·开展技术节能改造工程第55-58页
     ·改造煤气管网,充分利用转炉煤气第55-56页
     ·实施4#、5#转炉煤气回收改造工程第56-58页
   ·降低焦炉煤气消耗量,充分和合理利用转炉煤气第58-59页
     ·采用蓄热燃烧技术,提高转炉煤气利用率第58-59页
     ·采用单混铁炉生产模式,降低煤气消耗第59页
   ·降低氧气消耗量第59-60页
     ·优化供氧制度第59-60页
     ·加快生产节奏,提高转炉作业率第60页
     ·采用复合吹炼工艺第60页
     ·改善造渣制度第60页
   ·实施节电技术第60-63页
     ·PLC变频改造第61-62页
     ·采用钢包顶渣改质工艺技术,缩短精炼炉通电精炼时间第62页
     ·对1#、2#连铸机结晶给水管路优化改造,实现水泵"开一备一"第62页
     ·优化品种钢生产工艺,St12等品种钢不过精炼炉第62-63页
     ·绿色照明第63页
   ·实施节水技术第63-65页
     ·一作业区转炉新型湿法除尘技术改造第63-64页
     ·除尘废水回用技术第64-65页
   ·开展管理节能第65-66页
     ·加强能源管理第65-66页
     ·开展能耗指标"对标挖潜"活动第66页
   ·本章小结第66-67页
第七章 结论第67-73页
   ·开展转炉负能炼钢研究与实践取得的效果第67-68页
     ·各能源消耗和回收指标完成情况第67-68页
     ·促进主要技术经济指标的稳步提升第68页
   ·直接经济效益第68-71页
     ·转炉煤气回收产生的经济效益第68-69页
     ·焦炉煤气置换为转炉煤气产生的经济效益第69页
     ·蒸汽回收量增加产生的经济效益第69-70页
     ·氧气消耗量降低第70页
     ·电力消耗增加第70页
     ·炼钢厂转炉负能炼钢工作产生的直接经济效益第70-71页
   ·间接经济效益第71页
   ·存在的不足及下一步工作建议第71-73页
     ·存在的不足第71-72页
     ·下一步工作建议第72-73页
参考文献第73-75页
硕士期间发表的论文和成果第75-76页
致谢第76页

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