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煤化工废水关键处理技术的研究与水系统集成优化

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第10-30页
    1.1 课题的研究背景与意义第10页
    1.2 煤化工废水的来源及分类第10-13页
        1.2.1 煤化工废水的来源第11页
        1.2.2 煤化工废水的分类第11-13页
    1.3 煤化工废水处理技术研究进展第13-17页
        1.3.1 针对性的物化预处理第13页
        1.3.2 生物处理第13-14页
        1.3.3 深度处理第14-15页
        1.3.4 含盐废水的浓缩减量化和固化处理技术第15-16页
        1.3.5 煤化工废水处理存在的问题第16-17页
    1.4 非均相臭氧催化氧化技术研究进展第17-22页
        1.4.1 负载型催化剂第17-19页
        1.4.2 催化剂的制备方法第19页
        1.4.3 非均相臭氧催化氧化机理第19-21页
        1.4.4 催化氧化反应器第21-22页
    1.5 结晶软化技术研究进展第22-24页
    1.6 水系统集成优化技术研究进展第24-28页
        1.6.1 水系统集成优化技术第24-25页
        1.6.2 水夹点及图形分析法第25-26页
        1.6.3 数学规划法第26-27页
        1.6.4 中间水道方法第27页
        1.6.5 其他经验方法第27页
        1.6.6 国内外水系统集成技术应用第27-28页
    1.7 本课题的总体思路和研究内容第28-30页
第二章 煤化工水系统集成优化的方法第30-42页
    2.1 引言第30页
    2.2 水系统优化方法的建立第30-31页
    2.3 含有特殊杂质的固定流量水系统优化设计对比第31-34页
    2.4 煤制甲醇厂水系统优化第34-41页
        2.4.1 煤制甲醇厂水系统概况第34-36页
        2.4.2 煤制甲醇水系统优化设计第36-41页
    2.5 本章小结第41-42页
第三章 实验材料与方法第42-64页
    3.1 实验材料与仪器第42-47页
        3.1.1 小试实验材料第42页
        3.1.2 小试实验仪器第42-43页
        3.1.3 中试试验设备第43-46页
        3.1.4 实验药剂第46-47页
    3.2 实验装置与方法第47-64页
        3.2.1 臭氧催化氧化实验装置与方法第47-54页
        3.2.2 结晶软化实验装置与方法第54-56页
        3.2.3 煤化工废水生物处理工艺技术实验装置与方法第56-63页
        3.2.4 分析检测方法第63-64页
第四章 煤化工废水深度处理的臭氧催化氧化研究第64-78页
    4.1 引言第64页
    4.2 臭氧发生量的测定第64-65页
    4.3 不同催化剂处理煤气化废水的实验结果与分析第65-67页
    4.4 活性炭负载Fe-Cu-Mn臭氧催化氧化降解效率及影响因素第67-72页
        4.4.1 催化剂活性组分热重分析第67-68页
        4.4.2 Fe-Cu-Mn配比对处理煤气化废水降解效率影响第68-69页
        4.4.3 臭氧利用率第69-71页
        4.4.4 臭氧投加量的影响第71-72页
    4.5 臭氧催化氧化的中试试验研究第72-76页
        4.5.1 臭氧催化氧化对有机物的连续处理效果第72-74页
        4.5.2 催化剂的移位活化再生第74-75页
        4.5.3 催化剂的原位活化再生第75-76页
    4.6 本章小结第76-78页
第五章 结晶除硬深度处理技术的研究第78-94页
    5.1 引言第78页
    5.2 结晶软化的原理第78-81页
    5.3 结晶软化处理浓盐水的影响因素分析第81-85页
        5.3.1 碳酸钙自生晶核的控制条件第81-82页
        5.3.2 搅拌速度对晶核生成的影响第82-83页
        5.3.3 温度对晶核生成的影响第83页
        5.3.4 不同pH值对钙离子去除率的影响第83-84页
        5.3.5 镁离子浓度对钙离子去除率的影响第84-85页
    5.4 诱导沉淀结晶软化工艺的开发和实验研究第85-93页
        5.4.1 结晶软化工艺开发及反应器设计第85-87页
        5.4.2 结晶软化处理反渗透产生浓水的实验结果和分析第87-90页
        5.4.3 结晶软化处理反渗透进水的实验结果和分析第90页
        5.4.4 实验产生沉淀物分析第90-93页
    5.5 本章小结第93-94页
第六章 煤化工废水生物处理工艺技术的研究第94-118页
    6.1 引言第94页
    6.2 生物填料的结构优化及性能实验研究第94-100页
        6.2.1 生物填料的开发与结构优化第94-98页
        6.2.2 生物填料的性能测试第98-100页
    6.3 生物接触氧化池的结构优化第100-102页
    6.4 活性污泥池的结构优化第102-104页
    6.5 高浓度煤化工废水生化处理工艺优化第104-110页
        6.5.1 工艺流程第105-106页
        6.5.2 小试实验结果分析第106-108页
        6.5.3 中试试验结果分析第108-110页
    6.6 低浓度煤化工废水处理工艺优化第110-115页
        6.6.1 工艺流程第110-111页
        6.6.2 小试实验结果分析第111-113页
        6.6.3 中试试验结果分析第113-115页
    6.7 高效煤化工废水处理和回用的集成工艺第115-117页
    6.8 本章小结第117-118页
第七章 结论与展望第118-121页
    7.1 结论第118-120页
    7.2 创新点第120页
    7.3 展望第120-121页
参考文献第121-131页
发表论文和参加科研情况说明第131-133页
附录第133-138页
    附件A新能能源有限公司煤制甲醇工艺流程简介第133-135页
    附件B煤化工废水处理实验数据第135-138页
致谢第138-139页

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