葡125井区调驱配方优化及数值模拟研究
【摘要】:葡北油田自1979年投入开发,目前已进入了注水开发后期,主要暴露出两方面问题:一是剩余油高度分散,但仍有较大挖潜空间;二是受到层内、层间及平面矛盾影响,高渗透层低效无效循环严重,薄差层动用较差,近井调剖有效期短甚至不见效。针对葡北油田现状,利用深部调驱技术,可以减缓层内、层间及平面矛盾,扩大水驱波及体积,实现葡北油田高效二次开发。因此,开展葡125井区深部调驱研究具有重要的现实意义。本文根据调驱体系优选原则,选择了有机铬聚合物弱凝胶体系作为本次矿场试验的调驱剂,对影响其性能的主要因素进行了研究,并进行了配方优化,此体系对葡125井区的油藏、流体条件有较好的适应性。根据储层条件,调驱应分别注入800万低分子量聚合物和1400~1600万中分子量聚合物,聚合物浓度为1000-1500mg/L,聚交比为20:1,稳定剂浓度为500-700mg/L,由于体系采取污水配制,因此需要加入150mg/L的高效杀菌剂。此体系抗剪切性能较好,具有较好的粘弹性和长期稳定性。该凝胶体系的残余阻力系数很高,可对岩心以及其中的裂缝等优势通道起到很好的封堵作用,并使岩心渗透率大幅下降,并联岩心实验和微观驱油实验均表明该体系具有较好的液流转向能力,可扩大水驱波及体积,提高原油采收率。利用Petrel软件建立了葡125井区地质模型,并用Eclipse软件建立了数值模拟模型,模拟结果表明,全区储量拟合精度较高,水驱历史拟合达到了较好的效果。根据井区的油藏特征、生产动态及相关测试资料,结合以往矿场试验经验及数值模拟研究成果进行了注入参数设计,确定了调驱段塞、注入浓度、调驱体系用量和注入压力等施工参数。数值模拟研究结果表明,葡125井区实施9口井深部调驱后,区块产油量上升、产出液含水下降,区块预计增油2.85×104t,提高采收率2.40%,其中,7口中心井累积可增油1.54×104t,提高采收率3.04%。
【关键词】:深部调驱 弱凝胶 配方优化 注入参数 数值模拟
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2013
【分类号】:TE357