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韶冶电尘提镉工艺和设备的改进研究

第一章 文献综述第1-24页
 1.1 ISP工艺简介第12-13页
 1.2 铅锌烧结工艺简介第13-14页
 1.3 ISP工艺中镉回收的途径第14-16页
  1.3.1 从高镉锌中提取镉第14-15页
  1.3.2 从电尘中提取镉第15-16页
 1.4 电尘提镉的工艺原理第16-24页
  1.4.1 炉料中各组分的培烧反应与电尘的产生第16-19页
  1.4.2 电尘浸出原理第19-20页
  1.4.3 锌粉置换原理第20-22页
  1.4.4 碱性熔炼原理第22-24页
第二章 烧结分厂镉系统生产概况第24-29页
 2.1 烧结分厂镉系统的生产背景第24页
 2.2 烧结分厂镉系统的生产历史第24-27页
 2.3 镉系统生产中存在的问题第27-29页
  2.3.1 生产能力低第27-28页
  2.3.2 粗镉品位低第28-29页
第三章 电尘提镉系统产能提高的研究第29-45页
 3.1 电尘处理量的提高途径第29-35页
  3.1.1 改善电尘供应第29-32页
  3.1.2 提高生产效率第32-35页
 3.2 电尘含镉量的提高途径第35-36页
 3.3 浸出率的提高途径第36-45页
  3.3.1 改善电尘物相结构第37-39页
  3.3.2 改变浸出条件第39-41页
  3.3.3 合理控制液固比第41-42页
  3.3.4 降低滤饼含水第42-45页
第四章 粗镉品位提商的研究第45-66页
 4.1 影响粗镉品位的主要杂质元素第45-46页
 4.2 杂质存在的原因及危害第46-49页
  4.2.1 铅存在的原因及危害第46-47页
  4.2.2 锌存在的原因及危害第47-48页
  4.2.3 Fe、Tl、Sn、Sb、As等存在的原因及危富第48-49页
 4.3 降低粗镉含铅的研究第49-59页
  4.3.1 锌粉置换法第49-50页
  4.3.2 海绵镉置换法第50-52页
  4.3.3 试剂沉淀法第52-58页
  4.3.4 除铅方法的选择第58-59页
 4.4 降低粗镉含锌的研究第59-63页
  4.4.1 使用质量合格的锌粉第60页
  4.4.2 选用粒度合适的锌粉第60页
  4.4.3 合理控制置换前加酸量第60-61页
  4.4.4 选择合适的搅拌速度第61页
  4.4.5 严格控制锌粉投入量第61-62页
  4.4.6 降低置换终点PH值第62页
  4.4.7 强化碱性熔炼除锌第62-63页
 4.5 降低粗镉含Fe、Tl、Sn、Sb、As的研究第63-66页
  4.5.1 降低粗镉含Fe第63-64页
  4.5.2 降低粗镉含Tl第64页
  4.5.3 降低粗镉含Sn、Sb、As、第64-66页
第五章 工艺流程改进的探讨第66-73页
 5.1 工艺的改进第66-69页
  5.1.1 浸出工艺的改进第66-67页
  5.1.2 引入前液净化除杂工序第67-68页
  5.1.3 置换工艺的改进第68-69页
  5.1.4 碱性熔炼工艺的改进第69页
 5.2 设备的改进第69-73页
  5.2.1 电尘供给系统的改进第69-70页
  5.2.2 浸出工序设备的改进第70-71页
  5.2.3 置换工序设备的改进第71-72页
  5.2.4 碱性熔炼工序设备的改进第72-73页
结论第73-74页
参考文献第74-77页
致谢第77-78页
主要工作业绩第78页

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