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丁辛醇装置的工艺分析与技术改造

摘要第5-6页
Abstracts第6页
第1章 前言第9-14页
    1.1 吉化公司丁辛醇装置工艺介绍及生产情况第9-11页
    1.2 本论文研究、分析与改进的主要内容第11-14页
        1.2.1 开车时羰基合成反应系统升温时间长的问题第12页
        1.2.2 2.0-2.2MPa蒸汽冷凝液回水管线水击问题第12页
        1.2.3 2-EH(辛醇)生产线副产品中丁醇含量高的问题第12页
        1.2.4 气/液相加氢单元尾气中氢气含量高的问题第12页
        1.2.5 400单元高、低压蒸发器尾液冷却介质的问题第12-13页
        1.2.6 原料合理利用及效益最大化问题第13页
        1.2.7 原料来源变化对羰基合成反应的影响问题第13页
        1.2.8 催化剂来源变化对羰基合成反应的影响问题第13-14页
第2章 文献综述第14-35页
    2.1 N-BuOH(正丁醇)和2-EH(辛醇)的生产方法第14-25页
        2.1.1 N-BuOH(正丁醇)和2-EH(辛醇)生产发展的历史第14-16页
        2.1.2 低压羰基合成技术的发展过程和生产机理第16-21页
        2.1.3 生产方法的比较及发展趋势第21-23页
        2.1.4 科研开发及技术进展第23-25页
    2.2 N-BuOH(正丁醇)和2-EH(辛醇)的生产情况第25-28页
        2.2.1 国外生产情况及分析第25-27页
        2.2.2 国内生产情况及分析第27-28页
    2.3 丁辛醇产品的市场情况第28-35页
        2.3.1 国外市场分析及预测第28-31页
        2.3.2 国内市场分析及预测第31-33页
        2.3.3 进出口分析及预测第33-35页
第3章 丁辛醇生产反应机理第35-43页
    3.1 原料净化第35页
        3.1.1 丙烯净化第35页
        3.1.2 合成气净化第35页
    3.2 羰基合成反应第35-39页
    3.3 N-BAL(正丁醛)、I-BAL(异丁醛)分离第39页
    3.4 N-BAL(正丁醛)缩合单元第39页
    3.5 N-BAL(正丁醛)加氢第39-41页
    3.6 2-乙基己烯醛(辛烯醛,EPA)加氢第41页
    3.7 蒸馏与精馏第41-43页
第4章 丁辛醇装置工艺技术的改进第43-63页
    4.1 改进开车时羰基合成反应系统升温工艺路线第43-45页
        4.1.1 工艺介绍第43-44页
        4.1.2 改造效果第44-45页
    4.2 回收利用2.0-2.2MPa蒸汽冷凝液第45页
        4.2.1 工艺介绍第45页
        4.2.2 改造效果第45页
    4.3 回收2-EH(辛醇)生产过程产生的轻组分中的丁醇第45页
        4.3.1 工艺介绍第45页
        4.3.2 改造效果第45页
    4.4 气/液相加氢单元尾气中氢气的综合利用第45-47页
        4.4.1 工艺介绍第45-46页
        4.4.2 改造效果第46-47页
    4.5 高、低压蒸发器尾液冷却器冷却介质技术改进第47-48页
        4.5.1 工艺介绍第47-48页
        4.5.2 改造效果第48页
    4.6 调整原料供给方式,达到生产装置整体优化第48-49页
        4.6.1 优化方案简介第48页
        4.6.2 实施效果第48-49页
    4.7 原料变换影响反应效果的应对措施第49-54页
        4.7.1 情况介绍第49页
        4.7.2 原因分析第49-53页
        4.7.3 改进措施第53-54页
    4.8 应对催化剂来源变化对羰基合成反应的影响第54-63页
        4.8.1 情况简介第54-55页
        4.8.2 工艺状况及铑派克催化剂质量分析第55-60页
        4.8.3 铑(Rh)催化剂使用意见第60-63页
第5章 结论第63-64页
参考文献第64-67页
致谢第67-68页
作者简介第68页

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