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氯碱厂70m~3VCM聚合金技术改造研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第15-23页
    1.1 本课题研究的背景第15-16页
    1.2 聚氯乙烯发展概况第16-17页
    1.3 国内外聚合釜技术发展第17-18页
    1.4 氯碱厂聚合装置简介第18-23页
        1.4.1 工艺流程及说明第18-20页
        1.4.2 PVC生产主要设备第20-23页
第二章 文献综述第23-35页
    2.1 悬浮法PVC的聚合过程第23-25页
        2.1.1 悬浮法PVC反应过程第23-24页
        2.1.2 悬浮法PVC反应阶段第24-25页
        2.1.3 悬浮聚合的基本特征第25页
    2.2 悬浮聚合的成粒过程第25-28页
        2.2.1 亚微观和微观层次的成粒过程第26-27页
        2.2.2 宏观成粒过程第27-28页
    2.3 树脂颗粒结构与形态第28-30页
        2.3.1 颗粒结构模型第28-29页
        2.3.2 “多粒子”颗粒结构的形成第29-30页
    2.4 聚合釜的传热第30-35页
        2.4.1 聚合釜的传热方式第30-31页
        2.4.2 温度对聚合的影响第31-32页
        2.4.3 聚合传热过程的影响因素第32-35页
第三章 改善聚合釜温度的技术研究第35-51页
    3.1 生产现状分析第35-39页
    3.2 聚合釜技术改进第39-51页
        3.2.1 增加低温循环水系统第39-40页
        3.2.2 增加聚合釜换热面积第40页
        3.2.3 釜顶冷凝器的设计第40-43页
        3.2.4 釜顶冷凝器的选择第43-46页
        3.2.5 釜顶冷凝器的工作原理第46页
        3.2.6 聚合釜工艺参数的变化第46-48页
        3.2.7 聚合釜釜顶冷凝器的试车第48-51页
第四章 釜顶冷凝器运行参数优化研究第51-69页
    4.1 釜顶冷凝器的初次应用第51-57页
        4.1.1 釜顶冷凝器的初次应用及问题第51-54页
        4.1.2 产品质量情况及分析第54-55页
        4.1.3 问题分析第55页
        4.1.4 改进方案及实施第55-57页
        4.1.5 效果分析第57页
    4.2 冷凝器第二次改进第57-58页
        4.2.1 改进方案第57-58页
        4.2.2 改进效果第58页
    4.3 冷凝器第三次改进第58-60页
        4.3.1 改进方案第58-59页
        4.3.2 改进效果第59-60页
    4.4 釜顶冷凝器应用效果总结第60-69页
        4.4.1 改造前后树脂产品质量情况第60-66页
        4.4.2 改造前后产能提升情况第66-69页
第五章 结论第69-71页
参考文献第71-73页
致谢第73-75页
作者与导师简介第75-76页
北京化工大学专业学位硕士研究生学位论文答辩委员会决议书第76-77页

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