摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
目录 | 第7-10页 |
第一章 绪言 | 第10-21页 |
·我国铅的生产及炼铅技术综述 | 第10-13页 |
·国内外直接炼铅技术现状及发展动态 | 第13-17页 |
·QSL 氧气底吹一步炼铅的发展动向 | 第17-19页 |
·本研究的内容及目的和意义 | 第19-21页 |
第二章 QSL 氧气底吹一步炼铅工艺流程及过程原理简介 | 第21-32页 |
·概述 | 第21-22页 |
·工艺流程及原理 | 第22-26页 |
·技术操作控制 | 第26-32页 |
·加料 | 第26-27页 |
·熔炼 | 第27-28页 |
·放铅与排渣 | 第28页 |
·产物 | 第28-30页 |
·炼铅金属分布 | 第30页 |
·国外两个同类型 QSL 工厂的运行情况 | 第30-32页 |
第三章 三次试生产情况分析总结 | 第32-48页 |
·简介 | 第32-33页 |
·第一次试生产的实践情况 | 第33-34页 |
·主要的技术改造内容 | 第34-35页 |
·改造后第二次试生产的实践及效果 | 第35-37页 |
·第三次试生产 | 第37-44页 |
·第三次试生产暴露出的故障 | 第38-44页 |
·存在的主要问题 | 第44-46页 |
·经验和教训 | 第46-48页 |
第四章 原料适应性及工艺操作分析研究 | 第48-78页 |
·配料及渣型的选择 | 第48-57页 |
·渣型控制理论分析 | 第49-51页 |
·实践渣型选择对比 | 第51-53页 |
·精矿成分与原料的适应性探索 | 第53-55页 |
·最佳初渣渣型选择 | 第55-57页 |
·氧化段操作及烟尘率的控制 | 第57-70页 |
·氧化控制理论与操作机理分析 | 第57-62页 |
·烟尘率的产生及控制 | 第62-66页 |
·氧化段实际操作、典型故障分析及对策措施 | 第66-70页 |
·还原段操作及渣含铅的控制 | 第70-76页 |
·还原过程机理理论分析 | 第70-72页 |
·实际生产过程中终渣含铅的降低与控制 | 第72-74页 |
·影响还原效果的因素分析 | 第74-76页 |
·小结 | 第76-78页 |
第五章 重点设备问题的分析研究 | 第78-96页 |
·炉型设备选择及改进思路分析 | 第78-83页 |
·“单室炉” | 第78-79页 |
·“双室炉” | 第79-80页 |
·我厂炉型的改进思路 | 第80-83页 |
·氧、氮气制造与供给 | 第83-86页 |
·烟气冷却与余热锅炉的选配 | 第86-90页 |
·喷枪设计及其寿命 | 第90-91页 |
·仪控系统及粉煤分配器 | 第91-92页 |
·终渣的排出与处理 | 第92-94页 |
·小结 | 第94-96页 |
第六章 技术改造方案设计及经济效益评价 | 第96-110页 |
·技术改造的可行性与必要性分析 | 第96-99页 |
·技术改造的可行性 | 第96-98页 |
·技术改造的必要性 | 第98-99页 |
·技术改造思路及方案设计 | 第99-102页 |
·总体思路 | 第99页 |
·主要的改造内容及项目 | 第99-101页 |
·技术改造方案设计 | 第101-102页 |
·经济效益评价 | 第102-109页 |
·粗铅生产成本及效益测算 | 第102-104页 |
·精铅生产成本及效益测算 | 第104-108页 |
·需要说明的几个问题 | 第108-109页 |
·小结 | 第109-110页 |
第七章 结论 | 第110-113页 |
致谢 | 第113-114页 |
参考文献 | 第114-117页 |
附录 | 第117页 |