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天然气压缩机干气密封系统故障研究与对策

1 绪论第1-16页
 1.1 天然气压缩机的应用场合第9页
 1.2 天然气压缩机的密封主要形式第9-11页
 1.3 一氧化碳装置天然气压缩机密封系统第11-14页
  1.3.1 压缩工艺第11-12页
  1.3.2 压缩机概况第12-14页
  1.3.3 干气密封在使用中存在的问题第14页
 1.4 研究课题的提出第14-15页
  1.4.1 潜在的设备风险第14页
  1.4.2 潜在的非计划停车风险第14-15页
 1.5 主要研究内容及方向第15-16页
2 扬子乙酰干气密封的基本结构和控制系统第16-21页
 2.1 T-28干气密封的特点第16页
 2.2 密封的结构第16-19页
  2.2.1 螺旋槽形式第16-17页
  2.2.2 密封的结构和布置第17-19页
 2.3 干气密封的附属系统第19-21页
3 扬子乙酰天然气压缩机故障现象第21-26页
 3.1 轴封结构第21-22页
 3.2 密封气体流向第22页
 3.3 故障及分析方法第22-26页
  3.3.1 一级泄漏压力升高第22-24页
  3.3.2 迷宫密封损坏第24页
  3.3.3 查找故障原因的方法第24-26页
4 干气密封失效原因根源分析第26-42页
 4.1 干气密封设计合理性验证第26-28页
  4.1.1 基本方程第26-27页
  4.1.2 方程的解法第27页
  4.1.3 计算结果第27-28页
 4.2 密封气辅助系统布置的合理性调查第28-34页
  4.2.1 一氧化碳压缩机的工艺参数和压缩流程第28-29页
  4.2.2 密封气辅助系统第29-33页
  4.2.3 对比分析第33-34页
 4.3 迷宫密封和平衡管第34-36页
  4.3.1 压缩气进入干气密封的途径第34-35页
  4.3.2 缩气进入干气密封腔的原因第35-36页
 4.4 改进密封附属系统—两种解决方案第36-39页
  4.4.1 压差调节第36-37页
  4.4.2 盲断平衡管第37-39页
 4.5 方案选择第39-42页
5 干气密封供气系统的技术改进第42-60页
 5.1 一级泄漏压力再次升高第42页
 5.2 压差调节改进第42-43页
 5.3 压差调节阀的选型第43-60页
  5.3.1 调节阀的理想流量特性第43-49页
  5.3.2 调节阀工作流量特性第49-52页
  5.3.3 压差调节阀的选型第52-55页
  5.3.4 密封气系统的其他改造第55-57页
  5.3.5 实施效果与评估第57-60页
6 迷宫密封的改进、密封换型和脱硫工艺审查第60-67页
 6.1 迷宮密封第60-63页
  6.1.1 迷宫密封结构和损坏的情况第60-61页
  6.1.2 损坏原因分析第61-63页
 6.2 前置密封的材质改进第63-65页
  6.2.1 不锈钢迷宮密封第63-64页
  6.2.2 软密封第64-65页
 6.3 密封换型第65页
 6.4 脱硫工艺审查第65-67页
7 结论和建议第67-71页
 7.1 经济性评估第67-69页
  7.1.1 维修费用第67-68页
  7.1.2 潜在的停车损失第68页
  7.1.3 改造投资第68-69页
  7.1.4 经济效益评估第69页
 7.2 结论第69-70页
 7.3 建议第70-71页
参考文献第71-73页
致谢第73-74页
声明第74页

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