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铜火法精炼中固体还原剂LV自动补偿喷吹系统应用工艺研究

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第一章 绪论第10-20页
   ·铜的冶炼现状第10-12页
   ·铜的火法精炼第12-13页
   ·铜火法精炼使用的设备第13-14页
   ·铜火法精炼使用的还原剂第14-17页
   ·国内外研究现状第17-18页
   ·本课题的立项背景及研发内容第18-19页
   ·本课题的意义第19-20页
第二章 铜火法精炼的理论基础研究第20-37页
   ·氧化精炼过程第20-31页
     ·杂质在回转式阳极炉中的脱除次序和限度第20-23页
     ·杂质的除去第23-29页
     ·火法精炼铜液中的氧第29-30页
     ·粗铜中杂质的物相形态第30-31页
   ·铜火法精炼还原过程的热力学与动力学第31-37页
     ·固体还原剂与熔体中氧的反应机理第31-34页
     ·还原精炼过程中主要杂质的行为第34-35页
     ·氮在固体还原剂还原过程中的作用第35-37页
第三章 LV自动喷吹系统开发与控制关键技术及改进研究第37-47页
   ·LV自动喷吹系统设备构成及功能描述第37-44页
     ·给料单元第38-40页
     ·称重单元第40页
     ·喷吹单元第40-41页
     ·安全防爆单元第41页
     ·流化液压单元第41页
     ·流化混合调节单元第41-42页
     ·反馈调节喷射单元第42页
     ·LV自动补偿单元第42页
     ·喷吹系统气动控制站第42-43页
     ·PLC过程控制单元第43-44页
   ·LV自动喷吹系统设备关键技术和特点第44-45页
   ·LV自动喷吹系统开发需要解决的技术关键第45页
   ·LV自动喷吹系统开发实施中存在的主要问题及经验教训总结第45-47页
第四章 新型固体还原剂指标的选择第47-54页
   ·新型固体还原剂物理、化学指标对还原效果的影响第47-51页
     ·水分第47-48页
     ·灰分第48-49页
     ·挥发分第49页
     ·硫第49-50页
     ·热值第50页
     ·添加剂第50-51页
   ·新型固体还原剂成分的确定第51-54页
     ·煤种的选择第51页
     ·添加剂成分的确定第51-52页
     ·新型固体还原剂的制备第52-53页
     ·新型固体还原剂成分的确定第53-54页
第五章 LV自动喷吹系统应用工艺研究第54-68页
   ·新型固体还原剂的应用及效果第54-57页
     ·生产实践第54页
     ·还原过程效果分析第54-55页
     ·环境效益第55-57页
     ·技术经济对比第57页
   ·LV自动喷吹系统设备对物料介质和工艺条件的要求第57-59页
     ·系统对输送或喷吹物料的要求第57-59页
     ·系统喷吹压缩风的工艺条件要求第59页
   ·LV自动喷吹系统的应用效果第59-66页
     ·生产实践第59-62页
     ·还原剂取样实验室分析第62-64页
     ·技术经济比较第64-65页
     ·社会效益第65-66页
   ·小结第66-68页
     ·新型固体还原剂的应用效果第66页
     ·LV自动喷吹系统的应用效果第66-67页
     ·存在的问题及建议第67-68页
第六章 结论第68-70页
 (一)、新型固体还原剂及其应用第68页
 (二)、LV自动补偿喷吹系统改进结果第68-69页
 (三)、LV自动补偿喷吹系统应用工艺研究第69-70页
致谢第70-71页
参考文献第71-72页

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